1.3 性能设计
GB/T 711中对50Mn热轧钢带交货无明确交
货力学性能规定,GB/T 699中规定的力学性能较
宽,其中硬度要求HBS10/3 000≤255(相当于HRB
≤102),不能满足用户加工使用条件。经研究用户
热处理和冲压加工工艺,设计热轧钢带交货硬度要
求HRB≤92,对其他不影响用户使用加工的力学性
能不作明确规定。
1.4 制造工艺设计
1.4.1 工艺路径
为了钢的高洁净度、成分组织均匀、轧制顺利和
板带质量稳定,设计园林剪用钢55MnB工艺路径为:
铁水预处理(铁水脱硫)一转炉冶炼一LF炉精
炼一RH真空精炼(钙处理)一连铸一钢坯热(直)装
一钢坯加热一粗轧一精轧一层流冷却一卷取一缓
冷出厂。
1.4.2 冶炼工艺
1.4.2.1 合金成分控制
为达到钢的成分组织均匀、性能符合加工使
用,55MnB钢的成分按内控要求组织生产,特别是
钢中Mn、Als和B的含量要求控制在内控标准的中
限。氧化性一般元素的合金化在出钢中与脱氧同
时进行,易氧化元素的合金化设定在完全脱氧后的
精炼工序进行,并且设计好成分微调工序和时机,
保证成分的精确控制和成分均匀。
1.4.2.2 洁净度控制
1.4.2.2.1 低硫控制
园林剪用钢中的硫属有害元素,硫高会对
55MnB钢板坯和成品钢带质量造成不利影响,因此
采取了严格的低硫控制工艺。
低硫控制措施主要在冶炼的三个工序实施:原
材料准备工序、转炉冶炼工序和LF精炼工序。
原材料准备工序包括铁水预处理、废钢准备和
合金辅料准备等环节,低硫控制方案围绕满足铁水
深脱硫、控制脱硫铁水回硫、控制废钢增硫、控制合
金和辅料增硫等展开,控制关键点:铁水脱硫至入
炉要求的低硫含量水平、扒净铁水脱硫渣、配加质
量合格和比例合适的低硫废钢以及准备符合质量
要求的合金和辅料等。
在使用低硫铁水的情况下,转炉冶炼造渣严格
控制硫含量较高辅料的加入并实施“高碱度、大渣
量”操作,达到控制钢水增硫和适度脱硫的目的。
LF精炼工序进行钢水的最终脱硫并达到产品硫
含量质量要求。在LF精炼炉还原性气氛下,尽早造
好白渣,满足连浇生产需要时间内深脱硫的控制。
1.4.2.2.2 低磷控制
磷含量越低越有利于园林剪用钢钢质和产品
的后续使用加工,因此实施严格的低磷控制。
钢水冶炼控制低磷的工艺方法:一是尽量脱除
钢中磷,二是尽可能减少回磷。
由于宁波钢铁没有铁水预脱磷处理设备,只能
采用转炉炉内氧化法脱P。要达到良好的去P效
果,必须从脱P的热力学和动力学两方面考虑,实
施去P的“三高一低”原则,即“高FeO、高碱度、大
渣量、低温”,且不仅仅是靠提高渣子碱度,还需要
在冶炼前期提前造渣、化渣。
减少回磷主要控制转炉出钢下渣,即控制含磷
高的转炉渣随着出钢钢流进入钢包内,从而避免在
钢水脱氧还原处理时被强脱氧元素还原回到钢中
导致P高。工艺设定严格控制出钢下渣,要求出钢
进行双挡渣,即出钢前戴挡渣帽、出钢结束前加挡
渣棒,从而有效控制出钢下渣回磷。
1.4.2.2.3 钢中氧和夹杂物控制
钢中氧和夹杂物对55MnB钢组织和使用加工
性能有很大影响,设计在转炉、精炼和连铸三大主
要工序实施严格的低氧和夹杂物控制措施。
转炉采用计算机炼钢模型精确进行终点控制,
做到碳温协调一次拉碳出钢,实现低自由氧含量出
钢;出钢双挡渣控制下渣量,并在出钢过程中加入
铝钙复合脱氧剂进行炉渣改质。
采用LF钢包炉+RH真空双精炼炉进行精炼
处理。LF钢包炉造还原白渣控制渣中FeO+Mn≤
5% ;RH真空进行深处理(在0.27kPa以下真空度
处理时间≥15rain),真空纯脱气(最后一批合金加
完后循环)时问≥6rain,以保证夹杂物的脱除,精炼
结束对钢水钙处理,变固态脆性铝酸盐为液态钙铝
酸盐。
在连铸生产中,采用全程保护工艺,避免钢水
二次氧化;采用专用保护渣,采用恒拉速保证钢液
面平稳,严格控制钢液卷渣形成皮下夹杂。
1.4.3 板坯质量控制
55MnB钢的液相线温度为1483 oC,为减轻铸坯
中心偏析、中心疏松,减少裂纹,采用低过热度浇
注,以达到提高铸坯质量的目的。
55MnB钢[C]含量高致使连铸坯较脆,为了保
证连
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