水率最高的单元,水淹相当严重。通过对聚驱单元见效时间及见效率统计,注聚单元一般注人0.04PV
时开始陆续见效,见效率一般在85% 以上,而双河油田Eh 2(5】聚驱后二元复合驱注入0.08PV 时,
第1口油井见效,在第2口油井注聚见效时已经注入0.15PV,截至2013年5月见效率才6O 9,6。所以
双河油田Eh 聚驱后二元复合驱与其他聚驱和复合驱相比,见效滞后、见效率低。
2.2.2 含水率降幅小
双河油田Eh 2(5)进行二元复合驱时,综合含水率已经达到98.6 ,采出程度高,是所有聚驱和复
合驱中基数(基数是指相比其他同类单元进行聚驱和复合驱时综合含水高、采出程度高,而剩余可采储
量低)最低的。截至2012年8月综合含水率97.6 ,通过对其他聚驱和复合驱单元含水率降幅统计对
比来看,该复合驱含水率降幅小,当注入约0.4PV时含水率降幅大一些,但含水率降幅最大也不超过
2个百分点。
2.2.3 增油倍数与增油量
通过对双河油田聚驱和复合驱单元的增油倍数进行统计,由于部分单元在进行三次采油之前,进行
了井网调整,液流发生改变,增油效果较好;没有经过井网调整的单元,增油效果相对较差,而双河油
田E 二元复合驱先导试验区,是在原聚驱井网不变的情况下,在采出程度高、含水率高的基础上,
增油倍数处于中等,说明双河油田E 聚驱后二元复合驱效果较好。
双河油田Eh;(5)聚驱后二元复合驱日产油由12.4t上升到最高值22.5t,产液量由1060.8t下降到
834.6t,动液面由793m下降到1187m。截止到2013年11月,采油井开井1O口, 日产油18.3t,综合
含水率97.9 ,阶段累计增油1.04×10 t。
2.2.4 中心井效果评价
双河油田Eh 聚驱后二元复合驱有2口中心井,控制地质储量50.1×10 t, 占总试验区的
54.9 。见效前中心井日产油2.2t,综合含水率99.2 ,2012年8月日产油4.9t,综合含水率
97.3 , 日产油增加了2.7t,含水率下降了1.9个百分点, 中心井动液面由井口下降到950m,建立了
较好的流动阻力,中心井见效趋势好。截至2012年8月累计增油2390t,提高采收率0.48个百分点,
综合含水率最大降幅2.16个百分点,最大增油倍数2.18,最大产油倍数3.18,峰值产油倍数达3.3。
3 影响聚驱后复合驱效果的因素
3.1 试验区开采程度高,物质基础薄弱
双河油田Eh 从1977年投入开发已有30多年历史,平面上已大面积水淹。统计2008年12月
39口油井的动态数据,含水率基本在9O 以上,含水率在95 ~98 之间的生产井有15口,平均含
水率97.0 ;含水率高于98 的井有13口,油层平面已大面积水淹。1998年1月Eh 2 开始聚驱。聚
驱见到了明显的增油降水效果,主力层系开发程度高,截至2008年12月,Eh; ’的1小层采出程度达
到55.55 ,Eh 的3小层采出程度达到54.68 ,Eh 平均采出程度达到45 。从试验区单井采出
状况来看,截至2008年12月,试验区油井单井累计产油在2.5447×10 ~32.1383×10 t之间。
从剩余油饱和度分布可以看出,Eh;(5)剩余油饱和度比原始含油饱和度有了大幅度下降,试验
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