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山西某煤化工园区污水处理厂工艺设计
  • 资料大小:613KB
  • 资料类型:.PDF
  • 资料等级:
  • 发布时间:2021-08-30
资料介绍

3 污水处理工艺流程
废水处理工艺流程及水量平衡见图1。
4 主要构筑物及设计参数
(1)粗格栅及进水泵房。粗格栅井和进水泵房
合建,按5万 设计(总变化系数取1.38)。格栅井分
两组,分别设机械格栅除污机1套,渠宽1 200 mm,高
度8.0 m,栅隙20 mm,倾角Ot=75。。栅渣通过1
套螺旋输送压榨一体机输送至垃圾小车外运处
置。集水井除了接收厂外管网输送来的废水,浸没
式超滤水池排污水通过厂内污水管也排人集水
井,水量6 400 m3/d。集水井内设置潜水排污泵4台,
3用l备,其中2台变频控制,泵流量l 100 m3/h,扬
程15 m。
(2)调节池和事故池。调节池用于均化水质水
量,事故池用于暂存事故废水,保障后续处理系统
的正常稳定运行。两池合建,共3格,其中调节池2
格,总停留时间16 h;事故池1格,停留时间8 h。
池上部设配水渠道,渠道前端设细格栅,进水及事
故池提升泵出水皆通过渠道在3格内通过闸门分
配,即减小了水头损失又省去了许多切换阀门。每
格池内设潜水搅拌机6台,功率10 kW。调节池提
升泵4台,3用l备,流量800 m3/h,扬程12 m,事
故池提升泵1用1备,流量300 mTh,扬程6.5 ITI。
(3)气浮池。气浮池集破乳、混凝、絮凝、气浮、
沉淀等功能于一体,去除废水中的油分及部分难
降解有机物,减轻生化系统负荷。反应段投加硫酸
亚铁和絮凝剂。有经验表明硫酸亚铁对于焦化废
水的混凝效果较好,其作为混凝剂的同时还可沉
淀废水中的硫化物。铁盐设计投加量150 mg/L,絮
凝剂投加量1—3 mg/L。气浮池设计4座,每座3
格,每格宽4 m,包括反应段、接触段、分离段、排渣
段及出水段,分离区池底设泥斗重力排泥。反应段
停留时间15 min,接触室停留时间大于60 s,分离
区表面负荷5.4 m3/(m ·h),停留时间30 min。气浮
回流比30%,回流泵扬程55 m。出于废水高程布置
和保温防冻的考虑,气浮池体架高,下部设置设备
问放置回流水泵、溶气罐、空压机等设备,气浮池
排渣排泥靠重力自流人就近污泥池。污泥池内泥
渣经泵送往储泥池。
(4)水解酸化池。水解酸化单元将废水中复杂
有机物降解为易生物降解的溶解性简单的有机
物,提高废水的可生化性,以利于后续的生物处
理。设4座推流式填料水解酸化池,单座平面尺寸
35 m×32 m,水深7 m,停留时间13.6 h。池内设蜂
窝状悬挂填料以固定污泥,使反应效率提高,填料
高度3 m,上部离水面1.5 m,下部距池底2.5 m。
每座水解酸化池设4台潜水排泥泵,视运行情况
定期排泥,并设4台低速潜水推流器间歇搅拌,以
避免池内污泥沉积板结。
(5)A/O生化池。缺氧/好氧池主要作用为去
除有机物和硝化反硝化脱氮。A/O生化池共4座。
单座缺氧池平面尺寸42.5 m×35.15 m,水深7 m,
停留时间20 h;好氧池160 rn×35.15 m,水深6 m,
停留时间64.8 h。设计温度18~C,混合液污泥浓度3_5
gMLSS/L。由于该废水氨氮浓度高,BOD5/TN=I.88,可
资利用的易降解碳源不足,需要通过投加外部碳
源以保证反硝化的顺利进行。选用甲醇作为外加
碳源,设计投加量3.5 mg甲醇/mgNO 一N。生化池
反硝化负荷:0.044 kgN03_.N/(kgMLSS·d);好氧池硝
化负荷0.056 kgNH3一N/(kgMLSS·d);BOD5负荷
0.031 kgBODs/(kgMLSS·d1。污泥回流比100%
~ 150%,混合液回流比约900%。考虑到该废水硬
度较高,采用微孔曝气器难以避免会发生结垢现
象,影响曝气系统的正常运行,且由

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