路器炸裂,开关柜起火。10.5 kV母差保护动作引起
l0.5 kV I母失压,切1G、2G,IT复合电压闭锁低
压侧过流保护动作跳闸。对故障进行原因分析, 发
现1T 310断路器在投产时受当时条件局限.只能选
择容量小于设计值的3 000 A 的断路器.运行期间
由于电流大,接头发热导致温度偏高, 最终发生炸
裂引起开关柜起火,解决措施为将3lO断路器更换
为容量为5 000 A 的隔离刀闸。电厂对此类问题未
引起足够重视, 没有及时更换存在先天不足的设备,
导致类似问题再次发生。2010年8月30 日342断
路器真空瓶炸裂导致10 kV II母母差保护动作跳
320、332、342断路器,342断路器转检修处理。
1.2 设备运行维护管理不到位
(1)2011年3月17 日, 五强溪水电厂5号机
组由于差动保护动作引起机组跳机。分析原因为差
动保护用TA二次回路绝缘击穿, 电流二次回路外
绝缘损坏,运行中对地放电导致差动保护误动作。
(2)2011年4月7 Et,空洲水电厂3G 漏油泵
出口密封损坏,机组退出备用处理。
(3)2011年4月15 日, 黑麋峰抽水蓄能水电
厂3G励磁变电缆间歇性放电,3T不能维持运行,
3T事故转冷备用处理。
(4)2011年4月15 日, 碗米坡水电厂3号机
组3T跳闸。疑为3号机组停机过程中,谐振过电
压引起零序过电压保护动作跳3号主变630断路器。
(5)2011年6月6 日,东坪水电厂1号机组发
生水导烧瓦事件。经分析,水导轴承高压顶起回路
压力降低,轴承润滑油膜厚度不够,造成水轮机主
轴与水导轴承瓦发生干摩擦, 是造成水导轴承轴瓦
烧损的直接原因。调查发现:2011年5月29日~30
日期间以及2011年6月1日~2日期问,3号、l号
机组运行时水导摆度超限报警信息均较少,从201 1
年6月5日17:00~2011年6日2:00,1号机组运
行中水导一直频发摆度过大报警soe信息,水导瓦
干摩擦已引起水导摆度超限,但未引起重视。对机
组振动摆度过大报警后运行人员如何干预问题,应
作出明确规定并实施。
(6)2011年8月17日, 近尾州水电厂1号机
组C级检修开工.8月22 日进行转轮盘车时发现有
异常的金属撞击声。8月27日解体转轮锥形端盖、
泄水锥后,发现4片桨叶操作机构双连板圆柱销的
8颗压板螺栓(M20x70)有5颗被齐头剪断,造成
圆柱销脱出撞击轮毂发出异常的金属撞击声。该问
题由于及时发现并处理正常,避免了运行中重大事
故的发生。
(7) 自渔潭水电厂7号机组在2011年3季度的
W f1lPr Power Vot 39 No j
检修中,3号机组检修完毕开机后.发现桨叶到一
定开度后不能继续打开.停机检查发现桨叶耳柄与
操作架的联接螺杆断裂。经检查分析,联接螺杆断
裂的主要原因是由于设备投运时间长,机组许多部
件存在老化或达到寿命期限,运行几十年从未对其
进行检验和更换。
(8)2011年9月12 日,贺龙水电厂1号机正
常运行中, 由于励磁调节器故障,无功进相到一22.8
MV·A, 发电机失磁保护动作跳机, 后联系厂家将
励磁调节器的板子更换后正常。以往机组进相试验
表明,机组额定负荷情况下最多只能进相一2 MV·A。
该问题反映出电厂励磁调节器可靠性降低. 1号机
组励磁调节器运行时间长达7 a,经常出现故障, 日
常运行中需加强对老旧设备的检查和试验检查,必
要时进行更新改造, 以确保设备的安全运行。
(9)2011年9月25日,鱼剑口水电站3号机
励磁调节器故障. 励磁调节器处于失去恒电压运行
方式的正常备用工况,造成机组安全运行隐患。分
析故障原因为:一是3台发电机励磁调节器装置已
运行近7 a,各类集成电路板都开始不同程度的老化
变质;二是电站各次大、小检修均没有对调节器各
类集成电路板进行除灰清扫和干燥处理,造成了集
成电路板加速老化变质。
1.3 技术管理工作不细致
(1)2011年3月11日、14 日,铜湾水电厂3
号机组连续出现2次由于调速器逆功率保护