小湾水电站边坡锚索施工
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- 发布时间:2021-08-19
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资料介绍
施工效率,加快了施工进度,工程投资也容易控制。
在地质条件较为复杂、内锚固段岩石条件较差的局
部边坡,可选用拉力分散形、压力分散形和拉压复合
形锚索,以保证锚索张拉质量,确保达到设计锚固要
求,由于属于特殊部位的少量使用,对工程进度、投
资不会产生较大影响。
3 造孔_厂^艺选择
锚索施工程序性较强,一般锚索施工程序为:钻
孔一下索、安装一注浆一锚墩浇筑一张拉一封锚。
钻孔是锚索施工的第1道工序,钻孔费用一般
会占到单根锚索施工费用的一半左右,是控制锚索
施工工期、投资的关键工序,在不同地质条件下选用
不同的钻孔工艺会对工程进度、投资造成较大影响。
(1)小湾水电站锚索施工中,一般情况下多采
用国产YG一80、MGY一80及MD一50型等轻型锚
固钻机,由于其自重较轻且多为分体式,适于在边坡
高排架上使用。在裂隙破碎带不大,岩石较为完好
的微风化或弱风化岩石中,一般成孔速度在5~10
m/h,且其成孔孔径、钻孑L深度均可满足一般锚索施
工要求。
(2)采用一般轻型锚固钻机钻孔,在冲击钻进
过程中主要靠风压不断排出岩粉,所以在岩石较为
完好的情况下,锚索成孔相对容易,施工进度可以保
证。但在有大的裂隙破碎带、岩石风化严重的部位,
钻孔经常会出现卡钻或跑气漏风不返碴等不利情
况,致使成孑L困难,有时成1孔需要十几天甚至1个
月的时间,施工进度难以满足工程需要,且其钻孔材
料消耗也会随之增加。
为解决裂隙破碎带部位锚索成孔问题,小湾水
电站初期施工中主要试验了孔内喷混凝土、水泥浆
液内添加水玻璃、聚胺脂复核堵漏剂及间歇固壁灌
浆等方式,以求改善孔内岩石条件,最终实现成孔目
标。其中孔内喷混凝土因其工艺操作难度较大,喷
射管向外拔出的速度难以掌握,经常会出现爆管现
象,施工中未采用。水泥浆液内添加水玻璃工艺操
作性较强,但试验结果表明其对较小裂隙效果良好,
当裂隙较大时收效不明显。聚胺脂复核堵漏剂属于
新型堵漏材料,能有效缩短堵漏时间、减少灌浆量,
但其要求在堵漏前通过孔内录像明确掌握堵漏部
位,以进行局部处理,施工程序较为繁琐,而采用全
孑L堵漏处理则成本会明显增加,不易大面积推广使
用。间歇固壁灌浆一般采用(0.5~0.4):1水泥
浆,孔口人工加砂,固壁灌浆施工过程中要求每次注
浆量达1 000—3 000 L时进行待凝,待凝8 h后进行
扫孔、再次固壁灌浆,直至满足要求。间歇固壁灌浆
操作工艺较为简单,对于局部破碎且漏量较小的部
位,可以取得良好的效果,但对于岩石破碎较为严
重、串漏量较大的部位,需要反复进行固壁、扫孔、再
固壁,施工周期较长,工期难以满足要求,且如果注
浆量偏大,会造成工程投资的成倍增加,不利于投资
控制的实现。
上述通过改善孔内岩体条件来实现成孔的各项
措施均存在一定的局限性,在小湾水电站锚索后续
施工中又从钻机钻进工艺方面考虑解决岩石破碎带
锚索成孑L问题,并成功试验出组合螺旋钻钻进工艺。
组合螺旋钻指在常规钻杆制造加工完成后,采用6
mm钢材在杆壁焊接螺距为10 cm 、高度为2 cm的
螺旋片制成特殊的钻杆,使其在旋转时利用螺旋片
的旋转功能对石碴进行挤推,使其排出孔外。采用
组合螺旋钻钻进工艺可以基本解决岩石破碎带部位
锚索成孔问题,其成孔时间可缩短至8~10 h,且一
般情况下不需进行固壁灌浆或仅进行少量固壁灌
浆,施工进度、投资均可以得到保证。但其缺陷是在
钻进中如遇直径大于2 cm 的掉块或塌孔时也会出
现卡钻现象。
(3)小湾水电站左岸引水沟、右岸大椿树沟均
属堆积体,采用一般钻孔工艺及组合螺旋钻钻进工
艺的成孔时间均高达十几天甚至一个月,施工中经
过大量试验、改进,成功采用了偏心跟管、同心跟管
工艺有效的解决了堆积体成孔问题,造孔
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