程施工进度。本次试验自2015年1月2日开始施工,至
2015年1月16日结束,共完成试验孔6排共36个孔,
工程量288m。
3.2 试验布置及施工参数
3.2.1 施工布置
无盖重固结灌浆试验孔布置在右岸坝基高程1369.00~
1378.00m范围内,布置形式为间排距3.0m×3.0m。按
设计图纸灌浆孔孔深为8.0m,呈梅花形全断面布置。采
用孔口封闭自上而下分段灌浆法进行灌浆。灌浆孔按两
序布置,先实施I序孑L,再实施Ⅱ序孑L。灌浆孔分两段
钻进,第一段3.0m,第二段5.0m。
3.2.2 施工参数
(1)钻孔:根据玄武岩的构造特点和工程地质的实际
情况,试验区内的裂隙和节理多,呈气孔状和细微密布,
如采用风钻钻孔会造成灌浆通道的堵塞,所以采用地质
钻机进行钻孔。物探孔和抬动孔的孑L向为铅直,固结试
验孔为垂直于基岩面。
按照设计要求,固结灌浆分两段施工。固结灌浆钻
孔先进行孔口管埋设,并在待凝72h后,进行钻孔灌浆
施工。钻孔开孔孔径不小于91mm,终孔孔径不小于
42ram,孔位偏差不大于20cm,开孔角度偏差不大于2。,
钻孔深度与设计孔深误差不大于20cm,物探孔造孔孑L径
不小于75mm。
(2)冲洗。试验孔在钻进完成后进行钻孔冲洗,以排
除孔内的岩粉、渣屑,孔底沉积厚度应不大于2Ocm。冲
洗压力为灌浆压力的8O ,并不大于1MPa;冲洗时间至
回水清净为止,或不大于20min。
(3)灌浆压力:针对不同孔序和不同孔深,采用不同
的灌浆压力,基岩内孑L深1.0~3.0m为0.5MPa,基岩
内孔深3.0~8.0m为0.8~1.0MPa。
(4)灌注及浆液配比:采用P.042.5普通硅酸盐纯
水泥浆液灌注,自动记录仪记录灌浆过程。灌浆采用孔内
循环式,分两序灌注,先灌注I序孔,再灌注Ⅱ序孔,
按分序加密的原则控制。灌浆水灰比分别为3:1、2:1、
1:1、0.8:1、0.5:1 5个水灰比级,开灌水灰比3:1,
由稀变浓,逐级变换。在灌浆过程中,由于表面喷混凝
土漏浆严重,经现场四方商议,将开灌水灰比改为2:1,
并可越级变换浆液。
(5)结束标准及封孔:固结灌浆在规定的压力下,当
注入率不大于1L/rain时,继续灌注30min,灌浆即可结
束。固结孔灌浆结束后,采用浓浆机械灌注,全孔一次
灌满;泌水后,上部用水泥砂浆人工封填密实。
(6)抬动观测:在试验区域内设置两个抬动变形观测
点,安装了两套抬动观测系统,以监测岩体抬动变形情
况。在试验过程中,严密进行抬动监测和记录,未发现
抬动现象。
3.2.3 物探测试
物探孔的孔向为铅直,孔深同无盖重固结灌浆试验
孔。本次试验在灌前布置6个物探孑L,在灌后布置了9个
地基与基础工程
物探孔。按照监理、设计指定位置的物探孑L GJ1、GJ2、
GJ3进行了钻孔取芯与压水试验,压水试验段长和压水试验
均与灌前I序孔压水试验相同。灌浆工作完成后,对物探孔
GJ1、GJ2、GJ3进行灌后单孔声波测试,对GJ1一GJ2、
GJ1一GJ3、GJ2-GJ3三对物探孔进行跨孔声波测试。
3.2.4 质量检查
根据设计要求,无盖重固结灌浆试验质量检查采用
检查孔压水和单孑L声波测试方式进行。
3.3 灌浆试验中的问题与处理
此次灌浆过程中出现的主要问题是冒浆问题,冒浆
主要发生在喷护面内部和岩体的接触处以及孔内较破碎
地带等部位。施工中严格按照试验大纲和规范的相关要
求,采用低压、浓浆、限流、限量、封堵、间歇、待凝、
掺~n#bJJHN等方式对冒浆进行了处理。
(1)在裂隙冒浆处,用棉纱或棉絮紧密地嵌人缝隙
内,在上面再用掺速凝剂的水泥砂浆堵塞缝隙。
(2)在冒浆处,凿挖岩面,将冒浆集中于一处,用棉
纱堵塞,再用水泥堵塞缝隙。
(3)在灌浆过程中,掺加3 ~5% 的水玻璃,保证
浆液的速凝,从而达到封堵冒浆的效果。
另外,在钻孔过程中,整个试验区域内所有工序孔
均有出现不同程度的塌孔、掉块等现象。灌浆后,在Ⅱ
序孔的施工中,塌孔、掉块现象明显减少,但仍有发生。
3.4 灌浆试验成果分析
3.4.1 灌浆试验单耗成果分析
无盖重固结灌浆试验共计36孔、72段。I序孔17
个,共34段,平均单位注入量294.85kg/m;lI序孔19
个,共38段,平均单位注入量72.43kg/m。无盖重固结
灌排距灌浆单位注入量10~50kg/m的区间频率,由I序
孔的6.oG,上升为Ⅱ序孔的18.O ;50~100kg/m的
区间频率,由I序孔的9.o ,上升为Ⅱ序孔的61.o oA;
1OO~1000kg/m的区间频率,由I序孔的76 ,下降为
Ⅱ序孔的21.0 ;>1000kg/m的区间频率,由I序