3 质量控制难点
(1)底板清理难度大。左岸泄洪洞无压段底板设
计坡度2.3% ,YT一28手风钻造孔,每循环开钻前,
因上一循环掌子面范围内的虚渣用反铲不能全部清理
干净,给开钻造成较大难度,且岩体内裂隙水与施工
弃水混合,积水抽排困难,周边孔定位难度大。(2)
分孔误差。受现场照明影响,测量人员每循环周边孔
放线后,需要人工分工加密,测量孔放孔个数越少,
人为分孔误差越大,间距不均匀,对光面爆破质量产
生较大影响。(3)后视点设置不固定。边墙、顶拱造
孔时,后视点设置在稳定的岩石上,但底板上均为虚
渣,且人员、设备来回移动,影响后视点位置的固
定。(4)钻机结构影响大。由于受手风钻钻机结构限
制,造孔时不能紧贴岩面,形成技术性超挖。(5)钻
爆参数优化调整困难。底板与边墙、顶拱相比,炮后
质量检查困难,不能根据围岩地质情况及时优化钻爆
参数。
4 工艺控制分析
4.1 施工前准备
(1)循环作业开钻前,用反铲清理临近掌子面3 m
范围内底板浮渣,局部少量浮渣及左右两侧靠近边
墙转角处不宜用反铲清理的,人工辅助清理。(2)
采用潜水泵抽排底板范围内积水,不得影响正常开
孔。通过采取以上两条措施,作业面施工环境得到了
显著改善。
4.2 测量放点孔位偏差控制
(1)测量放点时,技术员必须到现场接点,做好
技术交底。(2)在沿洞轴线方向,用红油漆清晰标识
开孔位置,满足孔位偏差3 am以内。(3)有压洞段
周边孔测量放样点9个,每个间距90 cm,无压洞段
周边孔测量放样点1O个,每个间距1.8 m。
4.3 光面爆破孔孔间距控制
(1)监理严格执行装药前验孔制度,对检查发现
的违规行为立即惩处。(2)用长度为2—3 m的PVC
管,每间隔45 em用红油漆做好孔位标识,根据测量
放样点情况,现场加密布孔。(3)若开孔孔位地质条
件差,不易造孔,可适当调整开孔位置,但应控制在
5 cm以内。(4)对检查发现孔距超标的孔,按空孔不
装药处理,并就近补造一个孔。
4.4 手风钻钻机施工质量控制
(1)手风钻钻机本体与钻杆间存在夹角,导致造
孔孔斜有偏差,易产生错台,现场采取改变正常气腿
水利水电技术第44卷2O13年第4期
王丰,等∥溪洛渡水电站左岸泄洪洞底板开挖效果分析
下压的操作,尝试侧放钻机,使钻机后部高度降低,
缩小造孔角度偏差。侧放钻机,可降低5~8 cm后部
高度,可在一定程度上缩小角度偏差,但是开挖后检
查错台尺寸仍未根本性消除。
(2)基于以上因素,造孔时选用长度为4.5 m、
5 m、6 m的钻杆进行开孔,利用长钻杆的柔性调整
钻孔的角度,减小造孔角度的影响。经分析,4.5 m、
5 m钻杆较适宜造孑L,6 m钻杆太长,易断。开孔
时,一人扶正钻机,一人负责钻头对中并帮助压住
钻头,以便钻工弯曲钻杆,达到调整角度的目的。
经生产验证,效果良好,基本消除了爆破孔底错台
现象。
4.5 光面爆破孔孔斜控制
(1)固定式样架。为有效控制造孔角度,防止
人为主观因素影响造成孔斜偏差过大,选用固定式
造孔样架试验性造孔。通过样架横杆确定其后视点
位置,造孔时,开孔前点位置由掌子面上的测量轮
廓点确定,开孔后点位置通过样架横杆后视位置向
下丈量70 om确定,最终达到确定造孑L角度的目
的。使用中存在以下问题:一是固定样架实际操作
较困难。特别是开孔阶段,因样架固定牢固,没有
任何钻杆活动空间,开孔时造成挂孔困难,效率很
低;二是施工效率低。现场对半幅开挖使用与不使
用样架进行对比试验,其中不使用样架半幅造孔完
成时间为16 h,使用样架半幅在此时间内只完成3
个光爆孔造孔。
(2)移动式参照样架。在总结固定式样架经验教
训基础上,现场进行了改进,采用移动式参照样架。
此样架主要目的解决了底板造孔后视点设置困难、不
易固定、易破坏的问题,不存在固定样架的设计缺
陷,现场对造孔角度检查准确、方便,使用灵活,可
操作性强,推荐全面推广实施。
(3)孔斜纠偏。在钻进过程中,若发现造孔偏
斜,可以及时调整钻孔方向,进行纠偏。每孔钻进完
成后,孑L内插杆,为后续钻孔提供参照,保证孑L与孔
平行。
4.6 光面爆破孔深控制
钻孔爆破过程监理严格执行“三证五表”法,通
过准钻证、准装证、准爆证和测量放样成果表、钻工
责任分区图表、钻孔质量检查表、装药联网检查表、
开挖爆破界面质量检查统计表,对钻爆过程进行全程
记录、检查、控制。监理检查孔深若超过3 m堵塞,
则辅以经济处罚。
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