珊溪水电厂位于浙江省温州市文成县境内的飞
云江上,电厂总装机容量200 MW,安装4台混流式
水轮发电机组,年平均发电量3.55亿kw·h,电厂
出线由220 kV电压等级接人华东电网,在华东电网
中承担调峰、调相和紧急事故备用等作用。电厂首
台机组于2000年6月开始投产发电,监控系统设备
老化。且备品备件采购困难,设备故障率升高,维护
量较大,已经不能满足安全生产和经济运行要求,故
从2008年6月开始,对监控系统进行了技术改造,
原监控系统是南瑞自动控制公司开发的SSJ一3000
型计算机监控系统,改造后采用南瑞自动控制公司
开发的NC200o型监控系统。
1 原监控系统存在的主要问题
珊溪水电厂监控系统改造前主要存在以下
问题:
(1) 监控系统经过近9年运行逐渐老化,已进
入故障频发期,继续运行下去将超过工作站的使用
寿命,有可能出现成批故障的现象,严重威胁着机组
和电网的安全运行;
(2) 上位机的Alpha工作站无论从数据处理
能力以及网络传输能力(10MB)都已经无法满足新
版本监控系统的系统功能和响应速度的要求;
(3) 现地控制单元(LCU)采用以GE90—30
PLC为基础的sJ一600型智能分布式现地控制装
置,GE90—30 PLC的电源模块经常发生故障:
(4) 由于计算机产品的更新换代以及兼容性
的问题,导致关键备品备件难以购买;
(5) 系统不具备AGC和AVC功能,已经不能
满足电网要求;
(6) 设备配置指标较低,设备维护和维修成本
大大增加:
(7) 现地控制单元(LCU)采用一体化工控
机,由于一体化工控机采用机械硬盘等原因,经常造
成工控机死机和硬盘故障;
(8) 采用现地控制单元(L(’U)与PLC串口通
信的模式,串口通信的速率极大地影响了整个系统
的实时性和运算速率,工控机本身cPU的运算速度
及内存容量也无法满足日益增长的要求; 。
(9) GE90—30 PLC不能与监控系统直接通
信,必需经过工控机中转,而工控机发生故障的概率
较高,若工控机发生故障,运行人员就不能在中控室
对机组进行监视和操作;
(10) 机组、开关站控制流程分布在各L【’U的
工控机内,工控机的不稳定运行都可能导致运行中
的控制流程出现错误,进而影响设备的安全运行;
(11) 实施查询功能有很多欠缺,特别是很多
模拟量和历史曲线无法查询。
计算机监控系统作为机组、开关站和公用系统
的控制核心,其运行的稳定可靠性直接关系到全厂
设备的安全运行,所以为了提高设备可靠性,同时为
了满足华东电网对AGC和AVC的要求,对监控系
统进行改造已势在必行。
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