1.45 m3/s。
3)水轮机单位转速n, 的选择
电站加权平均水头为l9.55 m,为使水轮机大部
分时间在高效区运行,结合本电站情况,确定本电
站HLN275转轮/7,1 =82.6 r/min。
4)水轮机主要参数
水轮机型号为m 275一I H'一l80,转轮直径
1.8 m,额定功率3 423 kW,额定水头19 m,额定流量
20.4 m3/s,额定转速200 r/min,飞逸转速400 r/min,
额定比转速296 m·kW,额定工况点效率90%,最高
效率93.5%,吸出高度+1.6 m。
4.3 水轮机安装高程的复核
根据额定水头计算日 值,并用最大、最小水
头校核。日 值按下式计算:
订
Hs= 10一 一KamH
V安 Zd+日 +bo/2
经计算,单机H。=+4 m,1台机运行尾水位
422.08 m。
计算水轮机安装高程为426.4 m,原电站安装高
程为424.00 m,HLN275一U一140水轮机按原机组安
装高程424.00 m不变,H =+1.6 m,满足要求。
4.4 水轮发电机组调节保证计算
本电站引水系统为单机单管,引水系统为压力
钢管从调压井取水,压力管道内径 3 000 11311,长
60 m,厂房外圆变方至机组。
当额定水头H =19 m、P=3.2 MW时,p=
20.5 m3/s,Σ LV=280 m2/s,机组飞轮力矩为
. ;屯.;屯舢.St .址 5止
100 t·m2,导叶关闭时间 =5 8,甩4台机组全负
荷,机组最大速率上升 一=48%,蜗壳进口压力
上升38%,尾管进口真空度为6仰K柱。
当最大水头H 。 =22.14 m、P=3.2 MW时,导
叶关闭时间71=5 s,甩4台机组全负荷,机组最大
速率上升 一=45%,蜗壳进VI压力上升42%,满
足规程规范要求。
5 水轮机改造后效益分析
北江电站4台机组水轮机转轮改造后,由于水
轮机效率提高了约5%,与改造前相同运行条件相
比,机组效率提高使发电耗水率减少,将增加发电
量;又由于转轮改造后,4台机组同时运行可以保
证满发电,增发汛期电能。综合上述因素初步估
算,每年可增发电量近500万kW·h,按现行电价
0.36元/kW·h计算,每年可增加收入180万元。
6 结语
老电站挖潜改造是当今小水电治理的一个重要
方面,新型高效水轮机转轮的发展,为改造方案提
供了更多选择;而计算机优化技术的运用,可以为
个案电站的技术改造实行“量身定做”,提高额定
出力和水轮机运行效率,减轻转轮的气蚀破坏,延
长机组的大修周期,增加电站经济效益。
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责任编辑吴昊