【水电站】
浅谈三盛公水电站水轮发电机组增容改造
张天淼,张拥军
(内蒙古黄河工程管理局,内蒙古磴口015200)
[摘要] 文章针对三盛公水电站影响机组效率的主要因素进行分析,提出机组增容的途径。
[关键词] 机组总体效率;转轮改造
中图分类号:TM 312 文章标识码:B 文章编号:1009—0088(2015)02—0148—01
1 提高水力利用效率 2 减小机械损失,提高机组效率
1.1 提高转轮效率,适当增加转轮单位流量
转轮的改造是水电站增容改造的重点。较早投产的水轮
机由于当时技术条件的限制,性能落后,制造质量差。运行多
年的转轮经过多次空蚀后补焊打磨,变形加上过流部面磨损,
密封间隙增加,效率明显下降。例如,三盛公水电站2 机于
1972年并网发电,其流道为ZD592一LH一180型,转轮型号为
ZD510型。分别于1984年和1993年更换了ZD760型转轮。
随着科学技术的进步,转轮的设计与制造已经达到一个新的高
度。优化设计技术、CFD(计算流体力学)技术及刚强度分析技
术应用于转轮设计领域,使转轮设计技术有一个质的飞跃。特
别是CFD的应用,使转轮设计达到量体裁衣的水平。消除了
选型套用与实际水力参数的误差。叶片模压成型技术及数字
控制加工技术的应用,使JJnq-出厂的转轮与理论设计偏差缩
小,转轮效率可达94.5% ,与老型号转轮相比,新混流式转轮效
率可提高2% 一3% ,轴流式转轮效率可提高4% 一5% 。由此
可见,转轮的改造能使机组效率有一个较大的提升。
适当增加转轮的单位流量,充分利用丰水季节水能,经济
效益也十分可观,但转轮过流量受到座环高度的限制,也就是
受到导叶相对高度的限制。改造后的转轮单位流量不可能无
限制增加,另一方面,流量加大,流量上升,空蚀特性变差,水轮
机可靠性不能保证。因此,流量增加,应提出适当的要求。
转轮选择可直接选用与实际水力参数相符或相近的转轮。
经过真机运行检验后,能量特性及可靠性良好的转轮用于水力
参数相符或相近的场合,改造的成功率有把握。且能省去模型
试验的费用。改造费用低,经济效益好。转轮选择的另一个方
法,是用与实际水力参数相差不多的转轮,经过改型设计后,直
接使用,也可省去模型试验的费用,其可靠性及能量特性也有
保证。转轮选择的第三个方法是利用CFD技术。根据实际水
力参数进行量体裁衣式的设计。理论上这样的转轮最符合实
际情况,各项指标都能达到最优。
1.2 减小转轮漏水量
由于泥沙磨损,转轮密封装置间隙增大也是机组效率下降
的原因之一。转轮密封装置损坏,检修时难度很大。例如三盛
公水电站3 机在更换转轮时,同时对密封装置进行改造,减小
漏水量,提高效率。
目前,弹性金属塑料瓦技术成熟,造价不高,应用广泛,逐
步取代传统的巴氏合金推力瓦。与巴氏合金相比。弹性金属塑
料瓦突出的优点是磨擦系数小,因此,用弹性金属塑料瓦替代
巴氏合金瓦可以减小机械损失,提高机组效率。该站早已将4
台机组的推力轴承改为弹性金属塑料瓦。值得注意的是,应用
弹性金属塑料瓦的机组停机过程较长,而且导叶漏水较大的情
况下,机组有“潜动”现象发生。三盛公水电站已对导叶漏水现
象进行了处理,因此消除了机组的“潜动”现象。
3 减小电磁损失
3.1 定子铁芯改造,减小铁芯损失
铁芯损失是发电机电磁损失的主要部分。投产较早的机
组硅钢片磁滞损失较大,加之多年运行后铁芯松动,绝缘老化,
涡流损失增加。选用性能较好的硅钢片对铁芯进行改造可使
发电机效率进一步提高。如该站3 发电机将定子绕组及铁芯
全部更换为新绕组和性能较好的硅钢片,将绝缘等级由B级绝
缘提高成F级绝缘。使发电机效率得到进一步提高。
3.2 取消直流励磁机,采用可控硅励磁
投产较早的中小型水轮发电机组多采用直流励磁机励磁。这
种励磁方式故障多,维护费用高,使机组附加损耗增加。采用可控
硅励磁方式不仅能提高励磁系统可靠性,降低维护费用,还能提高
机组效率。三盛公水电站已于1993~1999年逐步更换了4台励磁
机,其型号分别为1 机:BJ2—8T,2~4 机:ZXF一98A。
4 结语
三盛公电站是一个运行3O多年的老电站,其通过改造水
轮机发电机而使电站获得更高经济效益的做法已取得成功。
老电站挖潜改造是当今小水电管理的一个重要方面,新型高效
水轮机转轮的发展,为改造方案提供了更多选择,而计算机优
化技术的运用,可以为个案电站的技术改造实行“量身定做”,
提高额定出力和水轮机运行效率,减轻转轮的气蚀破坏,延长
机组的大修周期,增加电站经济效益。 (编校:王字霞)
收稿日期:2015—02—26
作者简介:张天淼(1970一),工程师,现从事水利工程管理
工作