降低了心墙料供料不足的风险,工程的经济效益和
环保效益十分显著。
(2)溢洪道混凝土结构优化。由于溢洪道引渠
底板大多置于漂卵砾石层上, 承载力基本可满足要
求。只需将古河道覆盖层挖除即可, 从而减少了回
填混凝土量约5万m :根据引渠边墙受力情况,将
引渠左边墙底宽从原设计的5 m减少为3 m, 减少
结构混凝土量约8 342 m ; 由于泄槽边坡风化严重,
自稳能力差,为保证斜槽左边墙稳定,将原设计的
衡重式挡墙改为直立式贴坡挡墙,并增加锚固措施,
减少了土石方开挖和混凝土浇筑量。
(3)泄洪洞补气洞结构布置优化。泄洪洞补气
洞原设计方案为坡度40。、长300 m 的斜洞, 安全
问题突出.施工难度大。将补气洞斜井改为平洞,
调整出口至溢洪道下部. 降低出口高程,再从泄洪
洞外侧边墙向补气洞出口方向开挖。这样不仅能降
低补气洞施工难度和安全风险,还可避免与导流洞
施工干扰, 同时,可将补气平洞作为溢洪道开挖出
渣的前期交通通道,也解决了溢洪道挑流鼻坎开挖
施工通道问题。取消了原8l0公路隧洞设置。
2_2 强化过程控制。实行动态设计
由于现有技术条件的限制。设计阶段的边界条
件往往无法准确地反映实际情况。因此不能生搬硬
套原设计方案。而是要在施工过程中实行动态设计。
(1)大坝压重区优化。根据大坝弃渣压重区的
实际作用,用卡尔沟弃渣料对该部位进行加高填筑,
从而增加了压重区填筑量,提高了下游坝坡的安全
系数;取消了压重区约23万m 土工格删,充分利
用卡尔沟料场的无用料用于压重区填筑,节约了工
程投资约3198万元。 “5·12”地震后,对大坝的抗
震稳定性进行了复核.抗滑稳定计算表明,下游坝
坡的最小安全系数为1.201.安全裕度不大。适当增
加下游压重提高坝体的抗震性能是必要的。因此,
在保持压重区顶高程不变的前提下,将其宽度再向
下游延伸30 m. 增加压重区填筑量约38.58万in ,
进一步提升了下游坝坡的安全系数, 确保了大坝的
安全稳定。
(2)导流洞进出口布置。2条进口引渠缩短了
10 nl,2条出口引渠分别缩短了16、24 Ill,以利于
施工围堰的布置、基础防渗处理以及引渠施工; 采
用斜向出洞方式, 降低了出口边坡开挖高度,减少
了开挖和支护工程量。
2.3 引入专家咨询。促进设计优化
(1)卡尔沟砂石系统布置优化。砂石加工系统
主要车间布置在735~860 m 高程,依山而建。专家
咨询后,将原卡尔沟系统分散布置于卡尔沟(粗碎
啊WaterPower Vo1.36.No.6
系统)、尼日河右岸(大坝反滤料干系统)、毛头码
(砂石湿系统),减缓了卡尔沟料场开采对砂石系统
的安全威胁, 避免了砂石系统与上坝公路的交通干
扰,确保了砂石系统高效运行。
(2)抗冲耐磨混凝土配合比优化。通过大量实
验,研究水泥品种、硅粉、HF外加剂、JM—PCA外
加剂以及纤维等材料对混凝土施工和易性、热学性
能、抗渗性能、抗冻性能及抗冲耐磨性能的影响,
在满足设计要求的前提下,提出可靠、简便、先进、
经济的抗冲耐磨混凝土配合比(采用普通硅酸盐水
泥取代中热水泥,采取JM—PCA外加剂替代硅粉),
并成功运用于放空洞和溢洪道工程。优化后的配合
比施工方便,技术优势明显。
2.4 因地制宜。合理布置
(1)右岸供水系统优化。黑马沟和卡尔沟水量
丰沛,水量无季节变化差异,且可相互调节,能满
足工区供水需求。充分利用两处优质泉水资源,采
用泉水自流式供水取代加压抽水, 大大节约了运行
投资成本。
(2)尼日河Ⅲ标泄水陡槽开挖优化。为降低施
工难度, 消除对心墙料运输上坝的干扰,对尼日河
引水隧洞出口明挖和结构布置进行了优化调整,开
口线高程降低至858 m 处. 底部开挖高程抬高至
806.1 rn.开挖高差降低了51.9 m,从而减少了施工
干扰,降低了施工难度,加快了施工进度。
2.5 合理确定设计标准.科学论证设计优化
(1)右岸高线改线公路隧道优化。改线隧洞为
场内交通通道,是连接黑马营地和厂区的通道, 由
于13交通流量远远小于设计标准, 可以适当优化。
在充分考虑公路隧洞的功能性要求以及隧洞所处的
地质地形条件的基础上, 减少钢筋混凝土衬砌段
150 m,减少仰拱混凝土230 113.取消了大部分的排