的建筑物级别是按照现有行业标准中的水电站分等
指标(即装机容量规模)确定引水发电系统工程等别
及其对应的建筑物级别,未结合压力钢管规模的因
素全面考虑。
3.3 大型压力钢管建筑物级别对其工程建设的影
响与项目管理措施
3.3.1 中型电站大型压力钢管失稳案例
a)压力钢管级别与规模说明:BPJ项目按发电
装机容量(100MW)确定工程规模为中型,工程等别
为Ⅲ等、相应的压力钢管建筑物级别为3级;HD特
征值为1260、压力钢管规模属大型。
b)工程参建各方说明:建设管理单位是BPJ项
目法人,工程设计单位有行业甲级设计资质、但类似
规模工程设计经验不足,制造安装单位有水工金属
结构产品大型规格生产许可证,施工监理单位有行
业甲级监理资质。
c)大型压力钢管失稳简况:电站通过工程蓄水
阶段验收、首台机组启动阶段验收投入运行近3个
月,于2000年8月,检查发现高压埋管桩号K 0+
188.595~K 0+53 348发生严重失稳变形。随
后,项目法人组织对事故现场进行了调查,提出了
“BPJ钢管失稳事故现场调查报告”,并按主管部门
要求组织专家对高压埋管失稳重大质量事故原因进
行了复核,主要是由于工程设计失误所致,施工单位
也存在未按技术要求施工的情况。
d)大型压力钢管失稳处理:项目法人组织设计
单位完成了《BPJ高压埋管修复工程初步设计报告》
并报主管部门审查,设计历时约3个月。高压埋管
修复工程包括新建管段和未失稳管段加固:新建管
段(K0+150.054~K0+551.700)布置在原地下埋
管上部20~30m 范围内(满足3倍洞径要求),上游
与原管未破坏的斜洞段连接,下游与原管未破坏的
下平段连接。新管段长416.035m,内径4.3m,采
用加劲环式16MnR 钢内衬,混凝土衬圈厚度
0.6m,围岩固结灌浆深度3.1m。未失稳管段加固
(K0+ 140~ K0+ 150.054和K0+ 551.700~ K0+
649)采用在原建钢管上开孔灌浆的加固处理措施,
共开132孔,围岩固结灌浆深度3.1m。此外,为提
高修复后高压埋管的安全度,设计围绕高压埋管主
管增设了1~7号排水洞,并在各排水洞中合理布置
了排水孔,形成了比较完善的地下水排水系统。施
工历时约23个月。
综上述,由于高压埋管失稳:工期方面,从发现
埋管失稳至修复投入运行造成工程延期3O个月;投
资方面,修复埋管增加工程投资占批复概算总投资
的6 ,且导致建设期利息的大幅增加;效益方面,
减少了二年半的发电收益,约占批复概算总投资的
65 ;可以说,对于中型电站大型压力钢管的BPJ
项目来说,失事后果十分严重。
3.3.2 大型压力钢管建筑物级别对其工程建设的
影响与项目管理措施
以下从建设管理、工程设计、制造安装、施工监
理四个方面分析大型压力钢管的建筑物级别对工程
建设的影响及其项目管理措施。
a)建设管理:对于中型电站主要建筑物大型压
力钢管,若按中型工程进行建设管理,与大型压力钢
管在工程中的作用和重要性不相符。如C项目,
HD值1290是大型压力钢管规模下限值的4.3倍,
需要采用其它办法加强主要建筑物压力钢管的建设
管理。
措施:高度重视中型电站大型压力钢管的建设
管理,要求参建各方按照大型电站工程规模的有关
规定进行压力钢管项目管理。如C项目,业主认真
吸取了类似工程因设计单位在大型压力钢管设计失
误、施工单位也未按技术要求进行施工造成大型压
力钢管失稳的惨重教训,聘请国内知名专家对高压
埋管设计、制安进行指导,组织召开高压埋管施工组
织设计、高压埋管制安工艺专题审查会议,并进一步
加强了高压埋管工程建设实施的监督检查_6]。
b)工程设计:经历了某些大型压力钢管失稳事
故后,对《水电站压力钢管设计规范》进行了完善,也
考虑了压力钢管规模及其技术难度(HD值)的因
素。如C项目,按工程等别Ⅲ等确定的压力钢管级
别为3级,压力钢管按3级建筑物设计对设计成果
影响不大。
措施:中型电站大型压力钢管的设计应有行业
甲级设计资质,按照大型电站工程规模的要求进行
压力钢管设计项目管理。如C项目,设计单位资质
为甲级,为了确保设计质量,仍然聘请了专家进行咨
询、并参与关键部位钢岔管的设计。如B项目,虽
然项目工程规模为大型,但其电站规模为中型、其压
力钢管级别仅为3级,而压力钢管规模为大型(直径
达11.0m、HD值为1430);为此,也聘请了国内知
名专家,经专家计算和结构优化将原设计为
600MPa高强钢改为Q390C钢材。
c)制造安装:压力钢管规模不同其生产许可有
不同的要求。
《水工金属结构产品生产许可证换(发)证实施
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