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某660MW机组汽动给水泵调试中的问题与处理
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  • 发布时间:2021-08-27
资料介绍

 3 000~5 600 r/min。每台小汽轮机配独立的润滑

油系统,MEH的控制压力油来自主机DEH系统。
小汽轮机配1个主汽阀和1个调节阀,由MEH控
制小汽轮机的启动和调速。驱动用的蒸汽只有1路
低压汽源,不设计高压汽源和相应的执行机构,控
制比较简单。正常供汽来自主汽轮机的四段抽汽,
备用汽源及调试用汽来自辅助蒸汽,汽源通过电动
阀进行切换。小汽轮机排汽通过刚性排汽管与带波
纹膨胀节的排汽管排入主凝汽器。小汽轮机设计有
1个排汽蝶阀,蝶阀采用进口产品,确保主机真空
严密性。给水泵与小汽轮机共用润滑油系统,轴封
为迷宫式密封结构,密封水回水经多级水封直排凝
汽器予以回收。
2 调试中的主要问题
汽动给水泵组调试中接连出现了比较多的问
题,特别是在机组进入168 h试运行后,2台小汽
轮机的润滑油中都出现了严重的带水现象,危及了
小汽轮机的安全运行。归纳起来,主要有以下问题:
(1)在汽轮机建立真空后,2台小汽机台板间
隙均产生变化,有的达到900 m;
(2)控制油中有杂质,伺服阀出现故障,调节
阀卡涩;
(3)1台汽泵组轴承振动大;
(4)2台小汽机调门均出现摆动,转速控制不
稳;
(5)小汽轮机排汽碟阀关闭不严,影响真空;
(6)2台小机的润滑油系统均进水。
下面主要针对润滑油系统进水、给水泵组轴承
振动、小汽轮机台板间隙变化、小汽机转速控制不
稳等4个主要问题进行原因分析。
3 问题分析
3.
1 小汽轮机润滑油进水
汽动给水泵组正常投入运行后,发现2台汽
动给水泵的润滑油箱油位都升高,润滑油中有进水
迹象。对润滑油取样观察,润滑油有乳化现象;进
行化验分析,含有较多的水分;对油样进行破乳试
验,加入破乳剂45 min不能破乳,表明润滑油中
已经严重进水。随着运行时间延长,润滑油箱的油
一 一
位是上涨趋势。采用真空油净化装置24 h持续滤
水,仍不能使水量减少,且有恶化的趋势。从滤出
的水量看,平均2h就可把一个l8L的油桶装满,
说明漏水非常严重。
3.1.1 进水途径分析
从系统情况分析,存在3种进水途径。
(1)从小汽轮机的轴封蒸汽漏入轴承座进入润
滑油中。当轴封压力调整不当导致压力过高时,轴
封蒸汽会从轴封往外冒出,泄漏的蒸汽进入轴承箱
中,会导致润滑油带水。从现场检查看,起初确实
存在轴封冒汽的现象,但在调整了轴封蒸汽压力后,
轴封汽外漏的现象消除,但润滑油中仍然有严重的
进水。另一方面,轴封泄漏导致进水是一个缓慢的
过程,但从真空油净化装置滤出的水分来看,水量
非常大。所以,可以认为轴封蒸汽泄漏不是导致润
滑油大量带水的主要原因。
(2)润滑油冷却器漏水进入油中。润滑油冷却
采用的是板式热交换器,如果冷却器水侧与油侧的
密封不好,有可能产生相互渗漏现象。首先从投运
前的水压试验结果表明,冷油器的严密性很好,质
量没有问题;其次,如冷却水漏入油侧,前提是冷
却水压力高于润滑油压力,但测量结果是:冷却水
压力为0.15 MPa,润滑油压力为0.28 MPa,油压
高于水压;再次,检查冷却水,不存在含油分的现
象。所以,可以排除冷油器泄漏造成油中带水。
(3)给水泵的机械密封水进入了润滑油中。给
水泵的轴承润滑油来自于小汽轮机润滑油系统,给
水泵的轴封采用迷宫式密封结构,密封水回水设计
是通过多级水封器排入主凝汽器。如密封水要
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