B给水泵汽轮机相同,23:07 A给水泵汽轮机转速升至700
r/min后进行低速暖机。23:13 A给水泵汽轮机低暖机结束,
开始升速,目标转速2 300r/min,升速率300r/min/min,A给
水泵汽轮机转速升至1 720r/min时,1号 振动大跳机(最大
值125Ixm,定值125Ixm)。
2013年4月14日,在对A/B给水泵汽轮机排汽管弹簧
支座进行调整后再次冲转。1 1:45 A给水泵汽轮机挂闸,目
标转速700r/min,升速率200r/min/min,11:45转速升至
700r/rain进行低速暖机。11:52 B给水泵汽轮机挂闸冲转,
目标转速700r/min,升速率200r/min/min,11:58转速升至
700r/min,进行低速暖机。12:52 B给水泵汽轮机低速暖机
结束,开始升速,目标转速2 300r/min,升速率200r/min/min,
转速升至l 890r/min时,l号x振动大跳机(最大值126~m),
在转速降至零后投入盘车。13:08 A给水泵汽轮机开始升
速,目标转速2 300 r/min,升速率600r/min/min,转速升至
2 152r/min时,1号 和2号 振动均大跳机(其中1号 :
134~m,2号X:133Ixm),转速到零投入盘车。
对A/B给水泵汽轮机台板进行调整后,于2013年4月
17 Et再次冲转。l2:38 A给水泵汽轮机开始冲转,l2:43转
速升至700r/rain,13:02转速升至2 200r/min;13:54 A给水
泵汽轮机转速升至3 100r/min;14:36做MEH电超速试验
(定值改为3 400r/min),跳闸成功,当A给水泵汽轮机转速
低于2 200r/min时再挂闸冲转,但振动突然增大跳机,转速降
至零投入盘车;于15:09和17:37进行了两次冲转,皆因振
动大跳机。13:21 B给水泵汽轮机开始冲转,13:24转速升
至700r/min,14:53 B给水泵汽轮机升目标转速2200r/min,
15:02 B给水泵汽轮机转速升至2200r/min,进行中速暖机,
在暖机过程中,2号 振动大跳机(最大值125~m),转速降
至零,投盘车,于16:57再冲转,在升目标转速2 000r/min的
过程中,1号轴承振动大跳机(振动值:126~m),转速降至零,
投入盘车。
2013年5月02日,A/B给水泵汽轮机在重新安装疏水
管道后再次冲转,15:04 B给水泵汽轮机转速升至3 200
r/min,15:49 B给水泵汽轮机转速成功升到5 000r/min,B
给水泵汽轮机单体试转所涉及本体试验全部成功完成。17:
28 A给水泵汽轮机开始冲转,18:09转速升至3 200r/min,
18:48做TSI超速试验,试验成功,动作值为5 000r/min,A给
水泵汽轮机单体试转全部成功完成。
4 小汽轮机振动大分析及处理
4.1 给水泵汽轮机支撑及台板调整存在问题
在进行小汽轮机首次试运前,发现小汽机岛与汽机平台
相连,告知安装公司敲掉小汽机岛与汽机平台相连接部分,
使小汽机岛独立。
4.2 给水泵汽轮机排汽管支撑不均膨胀受限导致顶缸
东方汽轮机厂生产的给水泵汽轮机,其排汽管与缸体刚
性连接,没有膨胀节。按照设计,在整个启动过程中,排汽管
在排汽口处的膨胀方向应该向下,与凝汽器连接处排汽管的
膨胀方向应该为向上并向炉侧和调端。
(1)在首次试运冲转因小汽轮机振动大跳机后,检查发
现给水泵汽轮机排汽管的弹簧支座没有按照设计要求布置,
各支点弹簧支座的受力方向及预紧力均不符合要求。
(2)按照设计,由于排汽管的膨胀方向向下,小汽轮机缸
体应该始终坐在台板上,缸体螺栓应该始终留有间隙,这样
才能保证缸体在水平方向自由滑动。但在首次冲转期间,发
现缸体螺栓紧死,分析是由于排汽管受到弹簧支座限制,不
能向下自由膨胀,导致排汽管向上膨胀,造成顶缸,缸体膨胀
受限,引发振动。
针对以上两个问题,一方面要求安装公司严格按制造厂
要求布置和调整弹簧支座,在给水泵汽轮机冲转后,密切检
查排汽口正下方排汽管的弹簧支座,使之与排汽管支撑座耳
之间始终保留1mm一2ram间隙,保证排汽管向下自由膨胀;
另外,在给水泵汽轮机暖机过程中严密监视缸体螺栓,一旦
螺母过紧就及时松开螺栓。
4.3 给水泵汽轮机疏水不畅
东汽厂该型小汽轮机设计有形似盲肠的缸体疏水引出
管。该引出管管口出厂时已封闭,需要在现场切开管口并引
出输水管。这样的设计极易造成安装单位误解和忽视。经
检查发现,安装公司未安装该路疏水,导致在冲转过程中缸
体疏水不畅,引起振动。
4.4 两台给水泵汽轮机疏水并列运行造成疏水冲击
在发现缸体疏水管道没有安装后,安装单位立即进行治
理。但在改造过程中,又将两台给水泵汽轮机的缸体疏水管
道汇总在一起,导致运行期间两台给水泵汽轮机的缸体疏水
互相排挤,A给水泵汽轮机冲转至3 100r/min运行正常期间,
B给水泵汽轮机疏水受到运行的A给水泵汽轮机影响仍然
疏水不畅,而A给水泵汽轮机在停机过程中,则受到B给水
泵汽轮机疏水的冲击,造成A给水泵汽轮机无法再次冲转。
最终,将各给水泵汽轮机的缸体疏水分别引入疏水集管。
在对给水泵汽轮机采取了上述措施后,小汽轮机试运非
常平稳、顺利,在以后的汽泵组试运中,没有发生振动问题。
5 结论
(1)对于排汽管与缸体刚性连接的小汽轮机,排汽管能
够自由膨胀非常重要。在安装、检查、试运期间,应始终检查
并保证排汽管能够自由膨胀。
(2)小汽轮机由于缸体轻,容易发生顶缸现象。应加强
检查和调整,确保缸体始终坐在台板上,并能够在水平方向
自由膨胀和滑动。
(3)疏水至关重要,应检查清楚并正确连接疏水,两台给
水泵汽轮机的疏水管道一定不可合并。否则,一方面在运行
期间两台给水泵汽轮机的疏水易互相排挤,导致其中一台给
水泵汽轮机疏水不畅;另一方面在停机后易造成疏水窜动,
使正常停运的给水泵汽轮机在停机过程中受到另一台给水
泵汽轮机疏水的冲击。
参考文献
[1] 林华春.某电厂1号机组给水泵汽轮机振动故障分析及处理
[J].广东电力,2011,(3):103—105
(下转第164页)
学兔兔 www.xuetutu.com