因此对于这种小产水量气井,不宜采用电潜泵、水力
射流泵等这几项排水采气工艺措施。
1.4 经济评价分析
建34井井场位于建南气田南集站内,可提供原
料气和净化气两种气质气源,并有现存的污水池和
放空管线,现场条件满足压缩机气举排水采气要求,
选择气举排水采气工艺只需作业一次,按设计下人
气举阀,无需后期井下作业,从经济角度考虑,对于
该井选用气举工艺具有优势。
2 气举工艺设计参数
2.1 压缩机选型
进气压力Ps=1.0~2.0MPa;
排气压力Pd=15~25MPa;
最大排气量Qg=5.OxlO m。/d;
压缩机型:ZTY265 H型撬状式压缩机。
2.2 气举方式:
油套环空注气,油管生产开式气举。
2.3 气举启动方式
初期卸载时短暂放空,如启动压力超过压缩机
最大启动压力11MPa时,第一级气举阀还未卸载,
采用憋压放喷或水泥车混液打压协助启动。
2.4 气举设计参数
启动压力:11~12MPa;
工作压力:8~9MPa;
设计注气量:2.0~10 一3.0~10 m。/d;
井口油压:3MPa;
排水量:15m /d;
最大注气压力:<15MPa。
2.5 气举阀设计
2.6 气举管柱
完井管柱结构:油补距(2.54m)+变扣短接
(0.3m)+油管BG90Sq560.32x4.81mm(2011.47m)
+1 气举阀 l10(0.72m)+油管BG90S(I)60.32x4.
81ram(607.85m)+2 气举阔(P95(0.72m)+油管
BG90S4~O.32×4.81mm(521.07m)+3 气举阀q)95
(0.72m)+油管BG90Stib60.32x4.81mm(445.97m)
+4 气举阀~I)95(0。85m)+油管BG90S(I)60.32×4.
81mm(189.62m)+筛管1根BG90Sqb60.32×4.
81ram(9.56m)+导锥(0.2m),完井深度:3791.59m。
3 现场试验情况及效果
建34井于2010年7月24日至8月15日更换
原井油管,下人带气举阀的完井管柱,建设气举地面
流程。9月1日至9月28日2个阶段进行气举排水
采气的工艺试验。
3.1 试压和试气举
2010年9月1日14:55利用压缩机增压后的高
压天然气对建34井采气井口试压,16:00注气压力
(套压)达到10.9MPa,停止注气,观察井口不漏,试
压合格。试压期间油压为零,随后关井。
2010年9月2日9:45油压上升至7.1MPa,套
压下降至8.6MPa,此时开始从套管注气,油管放喷。
10:15放喷口出水,喷出流体为气水混合物,可点火
燃烧。12:5O套压升至11.4MPa,井口油压在0—0.
5MPa之间波动,放喷口仍为气水混合物,分析认为
至少有一只气举阀可以打开,于是停止放喷。
3.2 气举生产
2010年9月3日一9月24日摸索气举规律,不
断调整气举工作制度,总体上采用问断气举排水采
气方式,连续气举时间一般约10h,最高达到72h,停
注问隔时间一般约14h。期间,注气压力6.5~11.
1MPa,累计注气时间253h,累计注气量40。43x104m3