给水泵组润滑油进水原因分析及处理
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- 发布时间:2021-08-25
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资料介绍
给水和凝结水系统停运后,如果除氧器有水且前置
泵入口电动门未关,高度差会使除氧器的水倒流到
给水泵内部,导致给水泵汽轮机油中进水。
(6)泄荷水管道的隔离门误关或阀芯脱落。隔
离门误关或阀芯脱落,都会造成泄荷水无法正常回
到前置泵进口。如果泄荷水不能正常回到前置泵进
口,汽泵密封水的泄荷水倒流回U形水封的水量
中去,造成密封水回水量大,导致回水不畅。
2.2 给水泵汽轮机轴封系统
给水泵汽轮机轴封系统来自主机轴封系统,而
润滑油油档为常规油档。经分析,造成给水泵侧油
中进水的主要原因有以下几个。
(1)给水泵汽轮机前后轴封间隙偏大,使轴封
漏汽量大,导致油中进水。
(2)给水泵汽轮机轴封系统回汽管接至主机轴
封回汽母管内,设计状态为微负压。但由于给水泵
汽轮机主汽门门杆漏汽也接入了 轴封系统回汽管,
而主汽门门杆漏汽有压力,导致轴封回汽管成为微
正压状态,无法起到将轴封漏汽引入主机轴封回汽
母管内的作用,形成回汽不畅,导致油中进水。
(3)给水泵汽轮机轴承箱洫档为常规油档,间
隙大,轴封系统的外漏汽很容易漏进轴承箱内,并
凝结成水,导致油中进水。
3 解决思路
经过对给水泵和给水泵汽轮机的分析,决定对
给水泵组润滑油中进水的问题采取相应处理措施,
主要思路有以下几点。
(1)针对给水泵汽轮机轴封间隙偏大问题,在
4台给水泵汽轮机检修停运时,揭缸进行处理,调
整汽封间隙值使其在合格值范围为。
(2)针对主汽门门杆漏汽影响轴封回汽微负压
问题,对管路进行改造,消除不 刊影响。
(3)针对给水泵汽轮机轴承箱油档容易漏进汽
问题,更换普通油档为气密封油 。
(4)针对汽动给水泵密封水窜至轴承箱问题,
加装压缩空气管道,截断漏水通道。
(5)检修汽泵后,投退密封; 时应注意密封水
在前置泵、汽泵进水(汽)前投入,在前置泵、汽
泵退水(汽)后退出。
(6)在汽泵管路充水放气时.应该先投入密封
S
水和卸荷水,充水过程应缓慢且充分;在停汽泵隔
离过程中,应该先将密封水差压调低并将密封水回
切至地沟,再将汽泵管路泄压。
(7)在启、停给水泵汽轮机时,需掌握好密封
水回水切至凝汽器的时间,一般在主机真空度小于
84.7 kPa时切至凝汽器,否则切至地沟。 ·
(8)在密封水系统停运后,应该关闭前置泵人
口电动门,开启密封水回水至地沟放水门,防止除
氧器中的水因高度差倒灌至泵体内部,导致润滑油
中进水。
4 问题处理
某日,该公司2号机组进行C级检修,并对2
号机组2台给水泵汽轮机进行了解体检修,针对性
地对给水泵组油中进水问题进行了处理。
(1)停机后,测量了2号机组2台给水泵汽轮
机轴封系统汽封块间隙。测量发现,汽封块径向间
隙部分超标。由此可判定,轴封漏汽与汽封块间隙
超标有直接关系。随后,对间隙超标的汽封块进行
加工调整,使间隙值符合标准值。调整前后A,B
给水泵汽轮机轴封径向间隙数据见表1,表2。
表1 2号机A给水泵轴封径向间隙 mm
表2 2号机B给水泵轴封径向间隙 mm
(2)对给水泵汽轮机主汽门门杆漏汽管道进行
改造,如图l所示。将原接至轴封回汽门位置改接
一9
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