夜峰谷差的加大,夜间最低时主干线管道有时仅
几吨蒸汽,大管道小流量运行造成管内蒸汽流速
低,管网疏水和汽水损失大,管损增加,热网效率
差。
(4)当厂内两台新机组同时运行时,额定的锅
炉蒸发量在满足低供热负荷和额定电负荷时,仍
有相当的富裕量,两台锅炉长时间不能(也不需
要)满出力运行,使得锅炉效率下降。
2.2.2 通过改造电动给水泵采用小汽轮机的节
能降耗分析
在分析了近年来该厂实际供热情况后,提出
以下实施节能增效的看法:
(1)从技术、经济角度上看,当在役机组的参
数、容量不可改变的前提条件制约下,要增加主营
收入,提高利润率,关键是增加机组的发电供热
量、降低供电煤耗和厂用电率,而提高机组的负荷
率和年利用小时数又是完成技术经济指标的关键
因素。
(2)从上海市电力试验研究所对该厂1号、2
号机组进行的热力试验和制造厂提供的性能数据
来看,供热量越多,汽机热耗越低,供电煤耗也有较
大幅度降低,虽然对外供热量的萎缩是客观趋势,
不可逆转,但作为调整供热机组,供热蒸汽参数基
本稳定,汽源量又有保证,为合理用汽提供了可能。
(3)该厂两台新机组投运后,在热力循环领
域内,热机专业近些年来为提高机组的安全性、经
济性和可靠性方面做了大量工作。譬如:将主要
精力用在改进、优化真空和冷却水系统上;如二次
滤网升级改造,彻底解决了原有滤网结构不合理
和可靠性差的问题;胶球清洗装置的收球网更换,
摆脱了由于收球率低而无法投运该系统的故障,
投运后收球率大于9O ,提高真空3 kPa,降低供
电煤耗5 g/(kW ·h);恢复了U形水封管回收给
泵密封水,减少凝结水排放等,这些工作均取得明
显的成效。
(4)从生产厂用电率指标和实际数值来看,
1号、2号机组处于100~135 Mw 等级机组较高
水平,根据2006年度全国100 MW、200 MW、300
Mw、600 Mw 火电机组竞赛数据显示,现役四大
序列等级机组的平均厂用电率分别为8 、
7.8 、5.5 、5 ,而该厂这两台供热机组在
8.3 -8.7 ,处于较高水平,节约厂用电,降低
厂用电率,可以直接增加上网电量,而上网电量属
于贸易结算口子,电网计划、调度仅考核各台发电
机出口端实际发电量,不考虑也无法考虑厂内生
产用电(因为各发电厂的上网电量与网架、潮流、
厂用电系统方式、安全等均有关系)。
(5)综合考虑这些客观制约因素和实践经验
反馈,提出了将1号、2号机组的电动给水泵改由
小汽轮机带动给水泵的设想,即希望通过新增厂
内动力设备的耗用供热母管蒸汽,大幅度降低厂
用电量,并在一定程度上改善新机组的运行状况、
热经济性和管网效率,最终达到降低供电煤耗和
获得节能收益的目的。
3 电动给水泵改由小汽轮机带动给水泵
的改造方案
3.1 新机组给水系统存在的问题
新机组给水系统设计为额定功率3 700 kw
双出轴电动机(YKS3700—4型,额定电压为6 000
kV,电流为400 A,转速为1 493 r/min,功率因数
为0.89,上海电机厂制造),带前置泵加液力偶合
器带动的给水泵形成单台泵组,单炉配两台
100 互为备用的给水泵。
新机组给水系统存在以下问题:
(1)受1号、2号机组电气支接变容量和厂用
副系统低电压保护限制,单炉两台给水泵组实际
运行中不能实现100 互为备用,备用泵在机组
运行时必须从厂总变3带联络线至支接方可启
动,以躲过启动电流和防止低电压冲击厂用电系
统,给泵运行实际上处于无备用状态。
(2)由于设计时考虑设备选型、制造产品系
列和安全裕量等诸多因素,造成给泵驱动电机功
率偏大,给泵耗电量大,占单台机组厂用电量的
25 ~ 3O 。
(3)在给水系统中除了用液偶变速调节给水
泵转速来调整锅炉汽包水位和给水压力外,还画
蛇添足地增设了仅用于定速泵的主给水调节门;
同时,给泵出口再循环门由于阀门内部结构问题,
常有泄漏发生等现象,设计上和使用中的这些问
题,造成给水系统压力和工质损失变大,增加了给
泵耗用的厂用电。
3.2 新机组给水系统改造方案可借鉴的经验
国内各等级火力发电机组的汽动给水泵系统
和工业汽轮机的应用已经十分成熟,其运行实绩
可供借鉴。
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