某厂2 号机为125MW汽轮发电机组,配套由
上海电力修造总厂生产的B锅炉给水泵组。该给水
泵组由给水泵、液力偶合器、电机、前置泵等组成,
并在每组连轴器上设置一根8 mm润滑油喷油管,
各喷油管喷油嘴直径为1. 5 mm,运行中对齿轮连
轴器的齿轮咬合面进行不间断喷油润滑、冷却。
1 故障分析与处理
该厂2号机B给水泵组在第一次大修投运约200 h
后,前置泵侧电机轴承出现温度高Ⅰ级报警。随着
锅炉给水量的增加,该轴承的温度也随之上升,当
机组负荷达到125 MW时,该轴承出现温度高Ⅱ级
报警,检查并测量该轴承进油温度为48 ℃,排油温
度为68 ℃,上盖外壳温度为65 ℃,轴承热电偶测
得轴承内部温度高达98 ℃。经停泵检查,发现该轴
承电机内侧圆周端面与电机转子轴颈凸肩端面及轴
承端面有摩擦痕迹。初步判断认为电机磁场中心安
装时调整值不够,运行中转子前窜与轴承端面相摩
擦,引起轴承温度升高。故临时对轴承内侧( 与电机
轴颈凸肩摩擦) 的端面进行车削1 mm处理,并对轴
承乌金面、接触角、轴颈等进行修刮、抛光处理。经
开泵试验,该轴承在机组满负荷的情况下,轴承进
油温度为48 ℃,排油温度为60 ℃,上盖外壳温度
为58 ℃,轴承热电偶侧得轴承内部温度为61 ℃,均
符合厂家设计要求。
然而,当给水泵组再次投运约200 h 时,该轴
承又出现上述类似的情况,机组满负荷时,轴承热
电偶侧得轴承内部温度仍达到92 ℃,因此利用小修
的机会对该泵组进行检测:
( 1) 电机进行空载及轴窜试验;
( 2) 对液力偶合器- 电机- 前置泵两对轮中心、
电机转子轴颈扬度、轴承座水平等进行检查;
( 3) 对电机- 液力偶合器、电机- 前置泵圆弧
韩小奔
(广东粤华发电有限责任公司,广东广州510730)
给水泵电机轴承温度高的分析与处理
齿轮连轴器进行检查清洗,使之均符合厂家技术要
求,同时将电机轴承进油节流孔从5. 5 mm加大到
6. 5 mm。
再次投运约2 000 h 后,在机组满负荷的情况
下,该泵组前置泵侧电机轴承热电偶测得温度仍达
87 ℃。在该泵组运行时,对泵组各进出油管进行测
量,发现除了液力偶合器- 电机圆弧齿轮连轴器进
油管温度比其他进油管低2 ℃以外,一切正常。判
断该进油管可能有堵塞,造成油流不畅。停泵检查
该连轴器的进油喷嘴,经充油试验,发现除了该喷
油嘴有堵塞外,还发现喷嘴喷油角度不对,规定要
求喷嘴与齿轮盖端面距离为18 mm,实际为10 mm,
从喷油嘴喷出的油并没有完全进入齿轮腔室,大部
分只喷在齿轮套盖的端面上。为此,对该泵组的4
根连轴器进油喷嘴进行检查、清洗,并在充油的情
况下对各喷嘴角度进行调整,确保喷嘴喷出的润滑
油能畅通并完全进入连轴器齿轮内腔室。投运后,
测量该轴承进油温度为48 ℃,排油温度为61 ℃,轴
承上盖外壳温度为58 ℃,轴承热电偶侧得轴承内部
温度为60 ℃,均符合厂家设计要求。
2 原因与思考
造成该泵电机轴承温度高的原因,主要是由于
液力偶合器- 电机间连轴器内的一根喷油管喷嘴安
装角度不当。在该泵组刚投运时, 由于给水泵组负
荷低,且有少量的油能进入液力偶合器- 电机间连
轴器的齿轮腔室, 可以带走部分热量,该齿轮连轴
器温度不高,电机转子在磁场中心位置。当给水泵
组长期运行或满负荷运行时,高速旋转的轮齿咬合
会产生大量热量,由于该齿轮腔室进油量严重不
足,喷油不能把齿轮腔室内产生的热量迅速带走,
导致齿轮腔内不断地升温、使得连轴器齿轮套体温
度也不断上升、膨胀。电机转子在电机旋转的作用
( 4) 巡检时,注意调门在没有大幅度动作时,用
手感觉回油管是否较热,是否有油流声。这样可以
判断油缸是否存在间隙过大问题。
( 5) 检查油管路是否接近热体,必要时将热体