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有关锅炉多级给水泵平衡装置故障分析
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  • 资料类型:.PDF
  • 资料等级:
  • 发布时间:2021-08-24
资料介绍

 1概述

锅炉车间是我厂公用工程单位,现有中压
电站锅炉4台, 高压DG给水泵7台, 低压DG
给水泵2台, 担负着向生产车间提供除氧水、
提供蒸汽的任务。其工况的好坏将直接影响锅
炉安全稳定和其它装置的平稳运行。记得2006
年11月至2008年2月之间,在实际运行中,
DG泵多次出现了故障,造成电机抱轴,泵不上量,
震动加剧等现象, 严重影响了锅炉安全稳定运
行、增加了检修费用及锅炉开停费用。经检修
研究分析发现,主要原因为运行中平衡装置的
损坏,其主要表现为:
(1)转子向进水侧串动,导致泵叶轮出口
与导叶入口对中性被破坏,泵振动增大,性能
下降。
(2)叶轮口环与导叶口环相摩擦,间隙增
大,各级间的泄漏量增大,使电机电流增大,
泵效率下降,出力降低。
(3)平衡装置磨损超过联轴器间隙时,将
对电机产生巨大推力损坏电机轴承。
(4)平衡装置损坏严重时,泵体内叶轮与
导叶密封环及泵体相磨擦,电机电流剧烈摆动,
此时必须紧急停泵, 否则泵将被严重损坏。
2轴向力产生的原因、大小
图表1多级给水泵平衡装置图
水泵工作时,叶轮出口压力P2,入口压力P1,
压差A P=P2一PI>0,方向指向进口。则叶轮两侧
相当于入口面积A S=IT(Dw2一Dh2)/4上存在压差
△ P,产生了轴向推力AF。△ F=△ P×a SXK
(1)实际上, 叶轮旋转,压力分布愈靠近轮沿
愈高, 故应乘上修正系数K(K=0.6一O.8), 我
单位DG泵,是沈阳石电水泵厂生产的DG150—
100×7多级锅炉给水泵, 级数7级, 每一级
压增0.9MPa, 出口压力P2=0.9X7=6.3MPa,
62 Machine China中国机械
分析了轴向力产生的原因、大小及平衡机理并提出了解
Dh=0.08m,Dw=0.14m,P1可近似为0, 把以上
数据带入式(1)计算,AF=6320N,对于七级泵,
轴向推力AF=6320×7— 44000N。可见,DG泵
工作时轴向推力是非常大的, 必须采取一定措
施。
3轴向力平衡机理
由末级叶轮流出的6.3MPa的高压水经平衡
套、后段平衡板问的间隙流出并进入水室A,A
室处于高压,A室后有平衡管与水泵入口相通,
处于低压状态。另外,水泵工作时平衡板、平
衡盘密封面之间有0.1~ 0.2mm的平衡盘间隙
(水膜厚度),A室高压水由此泄掉,这样平衡
盘前后压差产生的力与泵的轴向推力互相抵消。
实际中,泵的工作是一个动态过程,泵轴前后
微小移动, 平衡力的变化主要通过平衡板、平
衡盘密封面0.1~ 0.2mm的平衡盘间隙变化导
致的泄漏量改变而改变,并自动维持平衡性,
是动态的调整过程。泵的设计,为了利用轴向
力的定位作用,我们并不把平衡能力余量设计
得太大,一般D=I.05Dw为宜,平衡能力余量为
5% 。
4平衡装置损坏的原因及解决方法
通常,平衡装置都能较好的发挥作用,但
实际上,我单位DG泵平衡装置损坏较频繁,本
人多次检修了多台DG泵,分析故障有以下三点:
4.1对叶轮与导叶的对中心重视不够
前面讲到,轴向推力AF与AP成正比, 当
叶轮与导叶对中心不好时,叶轮出口流体受阻
并产生涡流, 引起P2增大,A P也增大。DG泵
各级尺寸是严格定位的,首级叶轮与导叶对中
心不好时,余下各级叶轮与导叶对中心也不好,
引起轴向推力累积增大,将引起3、4密封面间
隙减小直至干摩擦, 随着磨损量增大, 叶轮与
导叶对中心愈来愈差,恶性循环直至泵内动静
部分相碰或推坏电机轴承而被迫检修。为此,
历次泵的检修我们都重视叶轮与导叶找中心,
要求采用二次测量法。
4.2平衡盘与平衡板瓢偏过大
有时,转子位置正确,但3或4有较大瓢偏,
平衡室A建立不了足够压力而无法平衡轴向力,
同样可引起平衡装置的损坏。2006年5月,我
单位4#泵内有异声,泵体震动, 电机电流剧烈
摆动,被迫检修。泵解体发现平衡盘与平衡板
张口达0.65mm,大大超过了0.1~ 0.2mm的平
衡盘问隙,A室建立不了压力而无法平衡轴向力,
且接触处磨损变蓝,更换平衡板后,测平衡板
瓢偏0.03mm,平衡盘与平衡板张口0.09mm,泵
开启后一切正常。
4.3要掌握好平衡装置的使用周期及磨损情
平衡装置磨损量超过联轴器间隙时,将对
电机产生巨大推力损坏电机轴承。我车间O5年
11月,l#低压水泵电机突然抱轴,经过仔细观
察发现爆轴后电机对轮与泵的对轮紧靠在一起,
泵转子串了,而且很大,判断平衡盘磨损,对
该泵平衡盘处解体一看,平衡座与平衡盘磨损
严重,造成轴向串量过大与电机轴顶在一起,
造成电机爆轴的主要原因。
针对以上故障原因,拟采取的防治措施是:
①开停泵及日常维护
DG泵启动瞬间,A室建立不了压力, 泵内
叶轮密封环与导叶密封环无水膜,该水膜可视
为减震良好的水力轴承,此时引起平衡盘与平
衡板的干磨擦, 故要求DG泵开停不宜过频。DG
泵轴是挠性轴,故应建立严格的盘车制度, 以
防止自然弯曲变为永久弯曲。
② 适当增大平衡能力
从检修工艺考虑, 检修偏差应尽量避免,
但难以完全消除,基于此,在2007年4月,我
们尝试在7#泵检修时把D由150改为155, 增
大平衡能力6.7%,3年多了,泵运行良好,未
改前,仅半年泵平衡装置就损坏了。改后泵平
衡装置使用周期是改前6倍计算,每年一台泵
节约备件费用2万元,9台泵一年节约备件费用
18万元,若考虑锅炉的长周期运行节约的开停
工费用及对其它生产装置生产的影响,则效益
更可观。
③ 要及时掌握好了解平衡装置的使用周期
及磨损情况,注意轴向串量的变化。基于此未
发生过类似事故。
5结语
正确的检修及日常
温馨提示

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