一起超临界机组给水流量低引起跳闸的事故分析
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- 发布时间:2021-08-24
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资料介绍
机跟随方式, 由于机前压力与实际压力偏差大,为
了维持主汽压力,机组快速减负荷,使主汽压力升
高,导致汽动给水泵出力下降给水流量急剧下降,
汽泵保护再循环门突开,给水流量低保护动作,锅
炉MFT,机组跳闸。
(2)由于机组CCS和锅炉主控退出没有报警,
而运行人员认为负荷突降是当时煤质差引起的,立
即调整燃烧,没有考虑到CCS退出转至汽机跟随方
式,没有及时果断找到负荷下降的真正原因。
4 防范措施
4.1 控制负荷,保持主蒸汽压力稳定
加强燃料管理,保证煤质的相对稳定,减少煤
质对机组控制的扰动,使机组的负荷跟踪性能提
高。在机组的主汽压力实际值与设定值偏差大时,
注意修改设定值,使主汽压力实际值与设定值偏差
保持在0.5 MPa左右;机组负荷的变化速率不超过
±2%铭牌功率/min(±13.2Mw/min)。当负荷变
化率较大,引起主汽压力大幅度波动时,要停止改
变负荷,甚至向相反的方向改变负荷,稳定主汽压
力。例如本例中机组负荷降低引起主汽压力升高时,
可以将汽轮机自动解除,在机组的负荷中心快速点
升负荷按扭,快速开调门(点一下升负荷按纽,机组
负荷上升3.3MW),当主汽压力稳定后,再投入汽
轮机主控和锅炉主控自动,投入机组CCS。只要稳
定了主汽压力,就不会引起锅炉上水困难,机组的
给水流量就不会快速降低,就不会引起给水泵的最
小流量阀动作,而使机组的给水流量进一步降低到
保护动作值。
汽动给水泵的正常工作汽源是主汽轮机的第4
级抽汽,主机负荷的快速下降会引起抽汽压力的快
速下降,小机转速降低,调门开大;与此同时,负
荷下降,主汽压力升高,需提升给水压力,又需小
机开大调门,双重作用下使小机工作失常,给水流
量降低,引起机组跳闸。
4.2 调整燃烧,稳定主蒸汽压力
4.2.1 燃烧系统慨况
本机组燃烧褐煤,采用WR一夹心风式直流燃
烧器,八角切圆布置。每台磨煤机对应l角5只燃
烧器,共计40只燃烧器,每角配备3支共计24支简
单机械雾化大油枪。2号角和6号角还在燃烧器内装
设了少油点火油枪,每层燃烧器配备1组(2支,由
1个速断阀控制)少油点火油枪,共10组(20支)。为
S
了实现冷态启动初期减少燃油消耗量,达到提前投
粉的目的,在2号和6号磨煤机高温烟道内各装设2
支烟道油燃烧器。燃烧系统设计采用均等配风、分
级燃烧等技术,可有效降低NO 排放量,设计不投
油最低稳燃负荷为50% BMCR。
4.2.2 最小稳燃负荷的确定
本机组的1台磨煤机对应1个角,所以无论高
负荷还是低负荷,火焰中心的大小是一定的,都是
整个燃烧器所在的5层粉区域。当低负荷时,停运
部分磨煤机,热负荷降低,而火焰中心的大小不变,
所以火焰中心温度降低。
一般的四角切圆燃烧机组,l台磨煤机对应1层
粉,当低负荷时,停运部分磨煤机,火焰中心也随
着磨煤机的停运而减小,火焰中心的温度减小很少,
或者不变,甚至有可能随着运行磨煤机的负荷升高
和火焰中心变小,而温度升高。所以一般四角切圆
燃烧褐煤的最低负荷低于35%额定负荷,华能大连
电厂有低于20% 额定负荷的稳燃业绩,而上海石
}同口二厂的1 000 MW 机组,在采取蒸汽加热稳燃
措施后,有着82.4Mw 单磨断油的稳燃业绩。这都
为机组最低稳燃负荷的确定提供了参考,为降低机
组最低稳燃负荷带来了信心。
由于燃烧方式决定了火焰中心的大小不变,所
以最低稳燃负荷的设计值不大于50% BMCR。但
实际使用中300 MW 稳燃是十分可靠的,表现在炉
膛负压稳定,与满负荷的曲线一致;火检在95% 以
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