调速勺管在被动叶轮室内径向移动,通过改变被动
叶轮室内的泄油量来调整叶轮传递扭矩,达到调速
目的。 .
1.3 工作过程
工作油流经偶合器,与高速转动的泵轮及涡轮
叶片摩擦产生热量,由于偶合器的转换功率较高,
产生的热量也较大。大部分热量通过冷却器被带走,
进入下一循环能量传递;部分热量用于调整转速,
通过勺管直接排入油箱,同时各轴承的润滑排油也
进入油箱。高温油进入油箱容易产生油烟及泡沫,
正常情况下,油箱内产生的油烟及泡沫破裂释放的
气体通过呼吸器排入大气。
2 事件发生经过及处理
20l4—08—28Tl1:20,lB电泵主油泵推力轴承
温度从74℃开始缓慢上升;11:30升至76.5℃;
1 1:36升至80℃ ,温度开始快速升高;11:37电泵
润滑油出口滤网差压高值报警(大于0.06MPa);
11:38推力轴承温度蹿至96℃。
l1:34,lB电泵电流481.7 A, 给水流量
492 t/h,转速5 035 r/min,出口压力l9.35 MPa,
电泵轴承温度69/71℃,推力瓦温度78/80℃,
工作油油温76℃ 。
11:35,1B电泵电流787.5 A,给水流量、转速、
出口压力、电泵轴承温度、工作油油温均无变化。
1 l:38,lB电泵运行中因“推力瓦温度
95/96℃” 跳闸,此时运行参数:电流706 A,给
水流量518 t/h, 转速5 081 r/min, 出口压力
19.24 MPa,电泵轴承温度70/73℃,工作油油温
82℃。lB电泵跳闸时触发“RB”联掉lC磨煤机,
联启lCb电泵;同时1B电泵润滑油“低油压I值
(0.1 MPa)、Ⅱ值(0.08 MPa)”报警,辅助油泵联
启;1号机组负荷由280MW 降至186MW,退出
机组AGC运行方式。现场检查发现lB电泵周围
地面一摊油污,液力偶合器油箱顶部呼吸器顶盖和
滤网掉落在地面上,辅助油泵运行正常。
l1:44,辅助油泵停机,恢复液力偶合器排气
孔的孔盖和滤网。检查电泵液偶易熔塞正常;检查
润滑油在线滤网略脏,备用滤网微脏。更换润滑油
滤网时发现尺寸不符,清洗润滑油滤网和滤网室,
将润滑油备用滤网和在线滤网对调安装。电泵油箱
一 一
油位在低油位刻度线,油箱加油至中间刻度线。
22:o0,lB电泵辅助油泵试转,油压0.12 MPa,
低油压报警信号仍存在(未复归lB电泵低油压报
警信号,因此信号未消失)。
第2天16:36,lB电泵试转正常。试运参数:
润滑油压0.14 MPa,工作油压0.22 MPa, 电流
322 A,流量234 t/h,转速4 505 r/min,出口压
力18.75 MPa,电泵轴承温度52/48℃ ,推力瓦温
度67/54℃,工作油油温80℃,勺管开度56%。
第2天23:25,l号机组负荷190 MW,关闭
1B电泵再循环,停运1Cb电泵,1B电泵正常投运。
3 事件原因分析
查阅检修记录:机组2005年投产后,该公司
一直未对lB电动给水泵液力偶合器呼吸器滤网进
行更换和清理。液力偶合器部分几何尺寸:主动齿
轮半径425 mm,主动齿轮轴中心距离高油位刻度
425 mi12,距离中油位刻度485 mm,距离低油位刻
度535 mm。2014—08—07T23:02,1号机组按照调
度要求停机备用;2014-08-27T13:58,机组启动
恢复运行,液力偶合器油箱油位处于中刻度线。
造成液力偶合器呼吸器喷油的原因:呼吸器滤
网变脏,停机备用时间长,造成脏物干燥板结,影
响运行油烟的排出;随着时间积累,液力偶合器油
箱内产生微正压,但固定滤网室罩的螺母未安装,
压力增大到一定值后导致液力偶合器呼吸器喷油。
(1)试验现象:将呼吸器滤网在油中浸泡几分