电动给水泵电机端部故障分析及改进
- 资料大小:22KB
- 资料类型:.PDF
- 资料等级:
- 发布时间:2021-08-23
-
资料介绍
电力安全技术第11 卷( 2009年第8期)
3
(4) 2006 年11 月,2 号机1 号给水泵启动时在
前置泵端的电机端部时针4 点的位置,有一极相绕
组引出线在线圈根部烧断。断口平整,两端导线尚
在同一轴线上,端部垫块、绑线完好无损、无位移。
(5) 2005 年10 月,2 号机2 号给水泵电机启动
时在前置泵端,一极间连线被烧断。断口平整,被
烧断的两端端口尚在同一轴线上,端部垫块、绑扎
线完好无损、无位移。
(6) 2006 年5 月,2 号机2号给水泵启动时在前
置泵端的电机端部时针11点的位置,有一极相绕组
引出线靠近线圈的直线部位被烧断。断口平整,被
烧断的两端导线尚在同一轴线上,端部垫块、绑扎
线完好无损、无位移。
2 故障特点
综合上述电动给水泵电机故障部位及其现象,
可以归纳总结出电机故障的几个特点。
(1) 电机故障主要发生在电机启动时,这时的
冲击电流大。
(2) 电机的故障部位,全部都在前置泵端,即
在电机各定子线圈绕组下线完成后,进行极间连接
的最后工作面处。具体部位有:
① 线圈的弯角(机械加工成型的弯角)部位;
② 在进行电机极相绕组最后连接需要进行煨
弯的部位;
③ 线圈或引线的直线部位;
④ 引线的焊接部位。
(3) 所有被烧断口两侧的导线仍在同一轴线上。
(4) 所有被烧断的断口都比较平整,导线固化
了的外包绝缘没有崩裂现象。
(5) 电机端部垫块、绑扎线完好无损、无松动、
无位移现象。
(6) 所有断口处,沿断口向两侧导线方向有一
段绝缘层空壳(导线已被烧毁,但包缠其表面的绝缘
尚未完全烧毁)。
3 电动给水泵电机端部故障原因分析
3. 1 极间连接焊口存在质量问题
极间连线焊口质量存在问题,如有气孔、夹渣
等,表现为直阻值偏大。在电机启动时,会在缺陷
点处产生大量的热量(缺陷点所释放的热量与此点的
直阻成正比,与通过它的电流平方成正比),使缺陷
点的温度急剧上升,造成该处的缺陷进一步恶化,
直阻进一步增大。这样,在下次启动时,在同样的
启动电流冲击作用下,缺陷焊口的损伤比上一次更
大,即每一次足够大的启动电流的冲击都会进一步
恶化焊口的缺陷。如此循环往复,直至烧断。在导
体被烧断的瞬间,断口两侧拉弧,导体进一步被烧
毁,同时缠在导体外层的绝缘层被弧光烧断、绝缘
层断口两端的绝缘被部分烧毁形成一段空壳。
3.2 绕制定子线圈的线材存在缺陷
绕制定子线圈的线材存在缺陷,如有细微裂
纹、夹渣、材质不均匀,或在对绕制线圈的线材进
行退火处理时,由于工艺问题造成退火不均或不充
分,或者在制作线圈时某些部位又重新被淬火,造
成该部位的直阻偏大。这些缺陷点被启动电流冲击
后,不断恶化直至烧断、放炮。其故障的发展机
理如前所述。
3.3 定子线圈在机械成型时产生裂纹
定子线圈在机械成型时,在弯角处产生细微裂
纹,或者由于电机在下线完成后,对端部极相绕组
引线进行煨弯时,由于工艺掌握不好造成细微裂
纹。细微裂纹的出现使该处的直流电阻偏大,在足
够大的电流冲击下,裂纹缺陷逐步发展直至将线匝
烧断放炮,其发展机理也同前述。
4 改造方案
根据以上分析,只要能限制在线圈细微缺陷部
位所产生的热量,使其不足以使该部位的细微缺陷
进一步恶化,就能解决电机端部放炮的问题。根据
焦耳—楞次定律,降低电流,可减少产生的热量,避
免线圈缺陷进一步恶化。据此,在不改变电机铭牌
参数的前提下,确立了如下改造方案:
(1) 将二路星形接线改为四路星形接线,线圈
由原四股并绕五匝改为二股并绕十匝,使通过电机
每一线圈中的电流减小为原设计的一半;
(2) 将原自由联接的端部极间连线改为各支路
用导电铜环连接,铜环牢固绑紧,并且牢固地用铁
支柱支承;
(3) 完善线圈和端部的固定方式,使电机线圈
和端部更加紧密地成为一体。
经过上述改造的电机投入使用至今,虽经频繁
启动,但在每年一度的预防性试验中,其直流电阻
的不平衡系数几乎没有变化,电机端部故障再未出
现,电机的改造达到了预期的效果。
(收稿日期: 5)
J ish uga iza o
温馨提示
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!
Powered by lubandai.com © 2009-2016 Inc. 桂ICP备16008802号
资源报错、业务联系及其它事务请发邮件与我们联系:
admin@lubandai.com