进行跑岗安排。为减少岗位人员,降低职工因跑
岗造成的体力消耗,提出了对南翼1 泵房自动排
水的改造方案。
3 自动排水方案的分析与实施
3.1 方案的确定
鉴于南翼一采区矿井涌水量较小,为降低改
造费用。根据现场实际情况,制定了以下改造实
施方案:
(1)排水泵选型。选用1台煤矿常用的砂泵
作为主要工作水泵。砂泵费用较低,互换性强,
安装维护方便,能够满足排水的要求。
(2)控制系统。控制系统选用QBZ1型水位
控制开关,该开关专用于水位的控制。
(3)排水管。利用原有排水管路,减少管路
的敷设,降低资金投入。
3.2 方案可行性分析
南翼1 泵房选用22kW砂泵实现自动排水的
可行性分析:
(1)南翼一采区矿井水涌水量约20m /h,南
翼I 泵房水仓容量1300m ,《煤矿安全规程》要
求:工作水泵的能力,应能在20h内排出矿井24h
的正常涌水量。南翼一采区矿井24h涌水量为
480 m ,22kW砂泵20h排水量为1000 m .22kW
砂泵做为工作水泵满足《煤矿安全规程》要求。
(2)22kW砂泵选型验算:
南翼1 泵房标高一593.2m.排水管出口标高
一554.7m,两处高差为38.5m;泵房至至排水管
出口的距离626m。
22kW 砂泵的排水量:50m /h;扬程:50m;原
排水管直径:DNI50。
则排水管中实际流速:
Vd=4Q/(3600 nD:)
= 4×50/(3600H0.15 )
= 0.79(m/s)
排水管内扬程损失:
H =( l+ 2+n3砂3+n4 4+ 5)Vd /2/g
= (1+AL/D+8×l+1 x0.5+l0) 。/2/g
= (1+0.0332×626/0.15 十8 ×1+1×
0.5+10)0.79 /2/g:5.03(m)
式中: 为速度压头系数,取 ,=l; 为直管阻
力系数,( :AL/D)A为管道沿程阻力系数,£
为管路长度;n 为弯管数量; ,为弯管阻力系
数; 为闸阀阻力系数; 为闸阀数量; ,为逆
止阀阻力系数。
故排水泵所需扬程:
38.5+5.03=43.53(m)
排水泵选择扬程:
43.53+5% ×43.5=45.7(m)
故选用22kW 砂泵(额定流量50 m /h,额定
扬程50m)符合要求。
4 方案的实施
(1)排水泵的安装。根据排水泵选型的计
算.我们将22kW 的砂泵安装在原排水泵的吸水
小井内,使用钢管与原有排水管路合岔,管路安
装控制阀门,确保砂泵与原有2台MD155—
30X3型排水泵都能正常开泵。
(2)控制系统的安装。根据现场要求,我们
选择安装QBZl型水位控制开关,该控制开关装
有本质安全型的水位控制器,拥有“手一自”转换
功能,并设有可靠的机械联锁。通过设置排水泵
启动、停止的水位参数,实现水泵根据水位自动
排水。
(3)排水泵的运行。根据方案的设计,安装
的22kW 砂泵做为工作水泵.通过设置的“开、
停”水位控制自动运行:原有2台MD155—30X3
型排水泵做为备用泵和检修泵,确保一采区排水
安全。制定严格的巡检制度,安排专职巡检人员
每班进行巡检,在制度上确保该泵房的安全运
行
5 取得的效果及效益分析
5.1 自动排水系统运行效果
通过南翼1 泵房自动排水系统的设计、施
工,排水设备调试完毕并一次试运转成功,整个
系统运行正常,各项运行指标如下:①排水泵运
转正常,出水达到50m /h,满足排水要求。② 控
制开关能够根据设置的水位进行开停,动作可
靠、灵敏。
通过系统运行指标来看。南翼1 泵房自动排
水系统各项指标均达到设计要求,系统运行非常
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