3 改造后的给排水系统
3.1 新水系统
— — 增加水源泵站。在原一水泵站附近建新一
水泵站。在原泵站江中取水斛头上游50 1TI处新建
取水斛头,该取水斛头内设3个引水管,管径均为
DN400,两条引入新建泵站水仓,一条引入原有一
水泵站水仓,解决了老泵站取水斛头引入管建设时
间长,其中一条已被江河泥沙及水中生活垃圾堵
塞,泵站水仓水量不足的问题。建新一水泵站,内
设强吸泵两台、深井泵两台(两工两备),即通过
增加水源泵站供水量来满足扩建后对生产用水的需
要,出水总压力为0.65 MPa。
— — 新增加压泵站一座即新二水泵站。原水由
新一水泵站通过一条DN500管道输送到新二水泵
站,再由此供给到磨选车间主厂房,剩余水量输送
到新建的800 m。水池内,供给磨选车间主厂房的
供水压力为0.21 MPa。
— — 高位水池。修建一座800 m。水池,与原
有的一座800 m。水池和一座300 ITI。水池共同使用。
并清理原有两座水池内沉积的泥沙,释放水池调节
容量。选矿厂设置高位水池的主要用途是调节水
量,稳定水压,储备事故用水、消防用水和安全给
水。高位水池的高程确定原则:1)最小用水量
Q 时向高位水池贮水,此时贮水池水位为最高水
位H。,服务用户的水压为最高水压h ;2)冲洗
时最大用水量Q 时由贮水池补水,此时贮水池
水位为最低水位H ,用户为最低水压h , 当不贮
备冲洗水时,最大水量为Q ,贮水池水位为调节
最低水位,服务用户的水压为最低水压h ;3)根
据高位水池的布置方式,调节与冲洗容积、用户水
量波动范围、冲洗水水量、用户允许水压波动范
围、最不利用水点服务水头等通过计算决定其高
程。
3.2 环水系统
— — 新水经主厂房选别工艺后,随尾矿流人新
建的一座 50 ITI浓缩池内,少部分随尾矿流到原
有3 O 50 ITI浓缩池内,该浓缩池溢流水靠重力流
到新二水泵站水仓内,再由两台环水用自动强吸泵
把环水供给到磨选车间内,供部分选别设备使用。
新二水泵站安装水泵4台(两工两备)。
— — 新建一座D 50 ITI浓缩池,使选矿厂浓缩
池总数达到4座,可以合理平均分配尾矿处理量,
有效缓解了原有矿量大、在浓缩池内沉降时间短、
水质差这一问题,保证了环水的持久使用,减少新
水使用量。
3.3 尾矿回水系统
新增尾矿回水系统,在尾矿库靠近山体深水区
修建浮船泵站一座,内安装水泵两台(一工一备),
利用原有废弃的的两条DN300的尾矿管路靠重力
流回水到新建800m。水池内,以减少江边新水的
使用量。自2012年6月尾矿库回水系统实施后,
江边新一水泵站可停转一台水泵(Q一550 ITl。/h;
H一75 m),每月节约水量约30万t。
4 结语
通过对通钢集团板石矿业有限责任公司选矿厂
给排水系统的改造,使该选矿厂给排水系统更加合
理,操作性、适应性和可靠性更强,满足了选矿厂
因扩建后维持正常高效生产的需要,也满足了环境
保护和水污染防治的基本要求。因此,通过对给排
水系统的改造,为企业节约了