间接排水的诸多难题,提高排水系统的可靠性,但
泵的位置较低,防潮难度较大,运行不方便,排水
量也较大。
白莲河抽水蓄能电站检修排水系统采用间接排
水方式。在尾水管下部设有1个2.0 mx2.5 m (宽X
高)贯通全厂的纵向排水廊道直通检修集水井。每
台机均设有1个DN500的液压盘形阀.检修时将尾
水管中的积水经检修排水廊道排入集水井,再通过
深井泵排至厂外。由于检修集水井在下游水库水位
以下约60 m,集水井进入孑L需设密封盖板,同时为
便于流道排水时集水井内空气的排出,检修集水井
需设置合理的排气设施。检修排水系统设有4台大
流量深井泵和1台小流量深井泵,其中小流量深井
泵用于排除进水球阀及尾水闸门的漏水。
3 排水路径拟定
渗漏排水系统与检修排水系统的排水可用水泵
排至下游调压井、不检修机组的尾水管、地下洞室
的排水廊道或下游水库; 有条件时, 还可考虑自流
排水方式。
白莲河抽水蓄能电站的引水系统及尾水系统均
采用一洞二机布置,调压井布置在引水系统。下游
水库为已建的白莲河水库.在主厂房周围72.00 m
高程设有一条2.5 rex3.2 m(宽x高)的排水廊道,将
围岩的渗漏水自流排至白莲河水库下游。排水廊道坡
降为1.14% . 不满流情况下最大排水流量大于10.0
m3/s。渗漏排水系统与检修排水系统最大流量约为
0.9 m s.其排水也可通过自流排水廊道排至白莲河
水库下游。因此, 电站的渗漏与检修排水系统的排
水路径有以下2个方案可供选择。
(1)方案1:直排至白莲河水库。检修与渗漏排
水的排水管路沿1号机尾水流道壁布置, 直排入白
莲河水库。排水管单管总长约400 1TI。检修排水泵扬
程约105 m,渗漏排水泵扬程约l15 m。由于下游水
库水位高于厂房最高点高程,检修集水井通气孑L设
置难度较大;为便于流道放空时检修集水井内空气
的排出,在检修集水井泵房内设置2个排气阀。
(2)方案2:排至72.00 m高程排水廊道。检修
与渗漏排水的排水管路沿上游墙经通风空调室至排
水廊道,单管总长约280 m。检修与渗漏排水泵扬
程均只需70 m。检修集水井的通气孔可沿排水管路
布置至排水廊道。
扬程较高,扬程变幅也较大。同时, 流道检修时集
水井只能采用排气阀排气,这一排气方式在生活及
消防供水管网上应用较多,但在大埋深水电站检修
集水井排气中并无成功运用的经验,如排气阀拒动
或误动作. 可能会影响集水井的安全运行,甚至给
全厂的安全留下隐患。
方案2充分利用电站布置特点.可有效减少排
水管路长度,降低排水泵扬程35%~40% ,而且排水
泵的扬程不受下游水库水位影响, 变幅较小, 水泵
大多在额定工况附近运行,可获得较高的效率及运
行稳定性。这意味着在电站运行过程中,检修与渗
漏排水系统运行费用可降低35%~40% , 检修费用
也会相对较低。最重要的是,该方案有效解决了检
修集水井通气孔的布置难题,消除了检修集水井的
安全隐患。该方案的不足之处在于: 因排水至白莲
河水库下游, 影响了电站的水量平衡。但白莲河水
库有天然来水补充,且渗漏排水系统水量主要为围
岩排水,对电站水量平衡的影响并不大。
土建工程量方面,方案1为布置排水管路需在
1号机尾水流道底部开扩挖一条2.2 mx1.0 m (宽×
深)的管沟.扩挖量约880 nl ,开挖量较大但施工较
方便 方案2需新开挖约20 rn的支洞布置主厂房至
排水廊道的排水管路,开挖量约150 m ,土建工程
量较少但施工难度较大; 同时因72.00 m 高程排水
廊道排水量加大,需加强廊道支护与衬砌。
5 排水路径选择
考虑工程为大埋深地下厂房工程, 主厂房在下
游水库水面以下约60 m, 在选择检修与渗