失1.5% 、原煤低位发热量23 100 kJ/kg计算,每吨
0.7 MPa、270 cC的蒸汽所消耗的原煤约为2 980÷
I 23 100×93.46% X(1—1.5%)I=0.140 1(t),启
动过程耗汽所耗原煤量64 X 0.140 1=8.97(t),按
每吨原煤到厂价600元计算,折合费用为5 382元。
(3)汽动给水泵前置泵耗电量约4×300=1 200
(kW ·h),外购电电价按0.60元/(kW ·h)计算,则
电动给水泵耗费成本约1 200×0.60=720(元)。
因此,机组一次冷态启动将节省费用14 400—
5 382—720=8 298(元)。以装机容量为2台600
Mw机组热态启动次数各按6次计算,则该厂全年
冷态启动采用汽动给水泵替代电动给水泵向锅炉上
水,可节约8298×6×2=99567(元)。
3.3 滑参数停机
600 MW超临界机组滑参数停机(180 MW 负荷
以下启电动给水泵)约需3 h。
(1)在机组滑停过程中,电动给水泵平均耗电
量约3 X 6 000=18 000(kW ·h),外购电电价按
0.60 (kW ·h)计算,则电动给水泵耗费成本约
18000 X0.60=10800(元)。
(2)在机组滑停过程中,汽动给水泵耗汽量3 X
16=48 t蒸汽参数:0.7 MPa、270 Cc、焓值h为2980
kJ/kg,根据锅炉效率93.46% 、蒸汽管道损失1.5% 、
原煤低位发热量23 100 kJ/kg计算,每吨0.7 MPa、
270℃ 的蒸汽所消耗的原煤约为2 980 23 100 X
93.46% X(1—1.5%)]=0.140 1(t),启动过程耗
汽所耗原煤量48×0.140 1 t=6.72(t),按原煤到厂
价600 t计算,折合费用为4 032元。
(3)汽动给水泵前置泵耗电量约3×300=900
(kW ·h),外购电电价按0.60元/(kW ·h)计算,则
电动给水泵耗费成本约900 X0.60=540(元)。
(上接第18页)电率。
5 结论
针对某电厂 2汽轮机热耗率一直偏高这一问
题,大修前有针对性地进行了3 VWO,450 MW,300
MW 3个工况性能优化试验。从试验结果可知,在
3VWO工况下试验热耗率为7 800.59 kJ/(kW ·h),
经过参数修正后的热耗率为7833.8kJ/(kW ·h),比
设计热耗率7 587.0 kJ/(kW ·h)偏高246.8
k『/(kW ·h)。由此看出,机组还有较大的节能潜
因此,机组一次滑参数停机将节省费用
10 800—4032—540=6228(元)。以装机容量为2
台600MW 机组滑参数停机次数各按9次计算,则
公司全年滑参数停机采用汽动给水泵替代电动给水
泵向锅炉上水可节约6228 X9×2=11 2104(元)。
4 结论
综上所述,该厂2台机组在冷、热态启动及滑参
数停机过程中,采用汽动给水泵向锅炉上水比用电
动给水泵向锅炉上水每年(按单机3次冷态启、停
和6次热态启、停计算)可以降低机组启、停成本约
36.1万元。
通过不断摸索和调整总结,该厂已在2台机组
启、停过程中全部采用汽动给水泵向锅炉供水,电动
给水泵处于停运备用状态,达到了降低机组启、停成
本的目的,有效地提高了机组经济运行水平。若该
种运行方式能加以总结推广,各个电厂成本的累积
效应是相当显著的,这也是在国家节能减排的大趋
势下各个电厂应在生产管理环节上积极思考的问
题,这种上水方式在取得较好的经济效益的同时,也
有较好的社会效益。
参考文献:
[1]岑可法,周吴,池作和.大型电站锅炉安全及优化运行技
术[M].北京:中国电力出版社,2007.
(编辑:王书平)
作者简介:
谌莉(1975一),女,湖南益阳人,工程师,武汉理工大学
在读硕士研究生,从事与电力生产相关的教学和科研工作。
力。利用 2机组检查性大修机会,对机组进行汽轮
机优化改造,挖掘设备节能降耗潜力,为机组大修技
改提供技术参考依据,降低机组热耗煤耗,提高机组
经济性。
(编辑:王书平)
作者简介:
马士东(1971一),男,山东枣庄人,工程师,从事发电厂
发电