300MW机组汽动给水泵轴承温度高的处
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- 发布时间:2021-08-22
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资料介绍
〔关键词〕电气误操作;全过程控制;关键环节
近年来,黄山供电公司不断对防止电气误操作
进行过程风险识别和防误装置的隐患排查,定期召
开防误工作会议,抓好防误闭锁装置的岗位培训和
检修维护环节,加强对防误操作装置的全过程监督
和管理,防误工作取得了较好成绩。
对防误工作存在的管理漏洞和薄弱环节进行全
面梳理和排查,防误工作存在的问题有以下几个方面:
(1) 一些单位防误操作的组织措施不落实,规
章制度执行不严,“两票三制”流于形式,习惯性违
章现象屡屡发生,擅自解锁现象较多;
(2) 防误闭锁装置技术培训和检修维护力量薄
弱,运行人员距离“三懂二会”还存在较大差距;
(3) 防误闭锁装置功能不完善。
从以上分析看来,发生电气误操作事故的原因
主要就是以下2 种:
(1) 人的不安全行为(习惯性违章,不执行规章
凌永标,江志强,张四平,朱军华
(黄山供电公司,安徽黄山245000)
把好七个关键环节杜绝误操作发生
制度等);
(2) 物的不安全状态(防误闭锁装置存在缺陷、
安全工器具不合格等)。
因此,要从严肃规章制度的执行出发,加强运
行人员技能培训、教育,同时在倒闸操作全过程中
把好7 个关健环节,以杜绝误操作。
1 事前控制,操作准备环节有条不紊
对一些典型的倒闸操作方式进行危险性分析和
预控措施的制定,保证其正确性和权威性。要求现
场作业人员将“倒闸操作标准化作业指导书和倒闸
操作票”作为操作前必备的执行文件认真填写、审
核,并将此作为安全生产控制“红线行为”之一,杜
绝无票操作。
针对集控站管理模式以及所辖站的运行方式和
设备类型,制定详细的倒闸操作风险识别手册,人
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1个Φ2的通孔,杂质很容易堵住通孔造成轴承进油
量减少,甚至断油,引起瓦温升高。
(2) 查运行值班记录,在缺陷状态时由于节流
孔板堵塞,每只轴承的耗油量、润滑油压均低于标
准要求,造成径向轴承温度高报警。
2 解决方法
2.1 加装精滤网
检查发现,节流孔板堵塞物的直径均在2~3mm。
为了能够有效过滤滤油机后29 m管道、设备内的杂
质,在冷油器后的轴承进油主管道上加装了目
的精滤网,以达到有效过滤的目的。
2.2 改进节流孔板
节流孔板改为进油端和出油端组成:出油端孔
板维持原孔径不变;进油端孔板设5 个进油孔,即
使偶然出现杂质堵塞个别孔,其他小孔仍可进油。
这样就保证了轴承进油油压在0.2~0. 23MPa,每
只径向轴承耗油量在15~20L/min 的要求,从而保
证了汽泵径向轴承的正常工作。
通过改造,彻底消除了2 号机组汽动给水泵径
向轴承温度升高的问题,保证了2 号机组汽动给水
泵的安全运行。同时,结合实际情况先后在1,3,
号机组的汽动给水泵及前置泵上进行了推广应用,
均取得了良好效果。(收稿日期: 3 )
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