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混凝土搅拌机的维修措施分析
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  • 发布时间:2021-09-18
资料介绍

华电章丘发电有限公司300MW机组配制的
1025t/h亚临界压力控制循环锅炉采用了引进的
国外先进技术,锅炉由上海锅炉厂有限公司生
产制造的SG-1025/17.50一M885型亚临界压力、
一次再热、控制循环、汽包炉,锅炉燃用挥发
分较高的烟煤。
过热汽温度调节以喷水为主,燃烧器喷嘴
摆动调节再热汽温度, 并辅以微量喷水, 锅炉
过热汽、再热汽温度在65% -lO0%负荷范围内
保证额定值;炉膛水冷壁、过热器、再热器、
空气预热器等受热面布置有吹灰器。
锅炉配置三台BBD4060A双进双出钢球磨煤
机。每台磨煤机的一端带四角一层一次风喷嘴,
一台磨带两层一次风喷嘴。正常情况下投运三
台磨煤机带BMCR工况,特殊情况下允许两台磨
煤机带ECR工况。
1.低NOx燃烧器改造方案
华电章丘发电有限公司300MW亚临界锅炉
低NOx燃烧器改造, 原理为水平浓淡+偏置周
界风+SOFA燃烧器,采用水平浓淡燃烧器代替
原有的wR煤粉燃烧器: 燃烧器上方增设SOFA
燃烧器煤粉燃烧器的一、二次风喷口全部更换。
技术特点:保持原有燃尽高度:18.11 m;
至拐点距离不变:5.03 11;有合理的空间增设
SOFA燃烧器;低NOx改造效果明显; 燃烧器区
域放热强度有所提高,燃烧效率维持不变;不
影响锅炉效率: 能够到达最佳的降低N0x排放
目标。
2.试验项目
常规运行工况试验;二次风门及SOFA风门
优化试验;氧量及燃烧器摆角优化试验。
3.试验条件
3.1低氮燃烧调试在280MW、200 MW两个负
荷工况下进行, 负荷达到并稳定1小时后进行
调整,调整期间的负荷应当稳定,每个工况2 3
小时,锅炉负荷波动不超过±5.0%。
3.2 负荷达到调试工况,停止全部吹灰器
运行。
3.3燃烧调整期间的入炉煤质保持不变。

4.试验结果及分析
4.i燃烧器改造前后运行性能参数比较及分
改造前后运行性能参数比较
项目 单位 改造前 改造后
电负荷 MW 280 280
磨煤机投运方式 Al、A2、 A1、A2、
B1、B2、 BI、B2、
C1、C2 C1、C2
炉膛出口氧量 3.1 2.8
燃烧器摆角 ±20 5
NOx(Oz=6%)量 排放 Mg/Nm。 800 277
过热汽温 ℃ 540 540
过热器一级减温水 t/h 30~ 90 0~ 40
过热器二级减温水 t/h 0~ 20 0~ 20
再热汽温 ℃ 530~540 536~ 54:
再热器减温水 t/h 0~ 20 O
末再高点壁温 ℃ 600 578
末级过热器出口烟 ℃ f 642/626
温A/B
飞灰可燃物含量 % L 73 1.75
大渣可燃物含量 % 6.38 4.49
排烟温度 ℃ 138.5 138.7
4.2改造前后运行性能参数分析
4.2.1 NOx排放情况:#3炉改造前西安热
工院进行摸底试验时NOx=800mg/Nm。,在烟煤
锅炉而言相当高,经改造调试后NOx排放量在
300mg/Nm 以下,NOx降低幅度60—70%,最低
预计可以达到240—260 mg/N~ (燃烧器摆角下
摆15。左右),改造效果显著。
4.2.2 过热器减温水:过热器减温水量减
少了约40 ,提高机组运行安全性。
4.2.3 再热器减温水:改造前再热减温水
量0 20t/h,改造后为0t/h。改造前再热减温
水量按平均10t/h计算,改造后机组效率提高
约0.2%,折算成锅炉效率提高约0.5%,折算成
标准煤耗节约1400吨/年,大幅提高机组运行
经济性。
4.2.4 炉膛结焦情况:改造前整个炉膛从
冷灰斗拐点到屏底大面积结焦, 导致锅炉过、
再热器大量喷水和高温受热面超温,特别是再
热器喷水导致机组运行经济性下降,严重影响
机组运行经济性; 改造后任何工况下再热器喷
水量为0,末再壁温也无超温现象,确保锅炉在
安全和经济条件下运行。
4.2.5飞灰和大渣含碳量: 飞灰可燃物比改
造前基本持平或略有上升,大渣含碳量比修前
下降了约3O% 。
4.2.6 烟温偏差:改造前炉右侧高且烟温
偏差较大,改造后炉左侧高且烟温偏差大幅减
小。
4.2.7 末再壁温及其偏差: 改造前炉右侧
高,经常超温,改造后炉左侧高,无超温现象。
4.2.8 排烟温度:改造前后基本持平,查
预热器入口烟温改造后比改造前下降了4~C。
5.结论和建议
通过此次对#3炉的调试试验,发现此次低
氮燃烧器改造的烟气排放NOx值在230 mg/Nm。
~ 300 mg/Nm 。炉膛无结焦,再热器无喷水,
烟温偏差小,受热面壁温余量大,运行安全经济,
改造效果理想。通过试验总结了以下几个调节
时注意的因素:
5.1 AB1、BCI层二次风门开度与N0x值成
正比。AB2、BC2层二次风门开度与NOx值成反比。
5.2 由于一次风在线风速不准,从一次风
母管压力来看,一次风速参差不齐,有些显示
极高,导致着火推迟,影响燃烧效率和N0x排放。
建议对一次风在线进行标定, 然后再调节一次
风母管压力等手段进行降低一次风速。
5.3 通过摆角试验调整表明NOx值随着摆
角下摆的增大而降低,在不影响再热器气温及
着火稳定性的情况下燃烧器喷嘴尽量下摆。
5.4 通过改二次风配风方式试验, 己确定
降低NOx最佳配风方式,NOx在230—300mg/Nm
左右。
5.5 通过变氧量试验。氧量的增加锅炉效
率降低,NOx值增大。通过其他工况的分析以及
比较,兼顾效率以及NOx值,建议氧量控制在
3.0%以下是最合适的。
5.6 建议重新标定DCS表盘氧量, 以便更

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