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混磨型复合活化掺合料配制混凝土性能试验研究
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  • 发布时间:2021-09-17
资料介绍

混磨型复合活化掺合料配制混凝土性能试验研究
Experimental Study of Preparation of Concrete with Bybrid-Grinding—Type Compound Activated Admixture
曹现强 ,李惟峰2
(1.日照市建设工程质量监督站,山东日照276826;2.日照港源商品混凝土供应有限公司,山东日照276826)
摘要: 采用试制的混磨型复合活化掺合料配制混凝土。其性能与普通混凝土和I级粉煤灰配制的混凝土进行对比试验。结果
表明:混磨型复合活化掺合料配制的混凝土无论是拌合物性能、硬化混凝土的性能及耐久性能等,其各项指标均优于
普通混凝土,与I级粉煤灰混凝土相比也具有明显的优势。
关键词: 混磨型;混凝土掺合料;耐久性;强度
中图分类号:TU528.1 文献标识码:A
0前言
本试验是研究利用日照市电厂湿排放的、用于围海贮
存的低品质粉煤灰与该市钢铁厂所排放的水淬高炉矿渣,
采用复合及混合共磨技术所制备的高活性混凝土掺和料来
配制混凝土,并对其性能特征进行研究分析。
1原材料
水泥:日照中联水泥厂产P.O.32.5级普通硅酸盐水泥,
符合GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》标准要求。
活化掺合料:采用文献【2】、【5】所制得的混磨型复合活
化掺合料。
粗、细集料:碎石,5 25 mm级配良好的花岗岩碎
石,针片状占3.40%,压碎指标5.20%,含泥量1.00%,表
观密度2650kg/m3。砂,胶南河沙,细度模数2.86,含泥
量0.75%,表观密度2 640 kg/m 。
减水剂与I级粉煤灰: 减水剂,JK型缓凝高效泵送
剂,减水率>l8%。粉煤灰,邹县电厂I级灰,比表面积
650 m2/kg,烧失量<5.o0%。
2试验方法及配合比设计
2.1试验测试方法
混凝土的抗压强度及弹性模量按GB/T 5008 1《普通混
凝土力学性能》成型养护至标准时间后测试。混凝土的收
缩性能及抗渗性能等按GBJ 82.1985《普通混凝土长期性能
和耐久性能试验方法》进行试验。拌合物性能试验按
GBJ 82-1985《普通混凝土拌合物性能试验》规定的方法进行。
38 COALAsH 2/2011
2.2 配合比的设计
采用三种不同配合比的混凝土进行研究,第一种是
纯水泥混凝土,即试样A;第二种是I级粉煤灰取代20%
上述配合比水泥的混凝土,即试样B;第三种是复合掺
合料取代20% 水泥的混凝土,即试样c。设计的坍落度
均为220 mm。三种混凝土的配合比列入表1。
表1 混凝凝土拌合物配合比
编号
3试验结果与分析
3.1粉煤灰与活化掺合料对混凝土基本性能的影响 .
3.1.1混凝土的凝结时间
混凝土的凝结时间试验采用贯人阻力法测定。从拌和
物中筛出砂浆,通过试针测出贯入阻力值来判断混凝土的
凝结时间, 当贯入阻力值达到21.0 MPa时的时间为终凝
时间。试验混凝土凝结时间对比见表2。

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