昌马水库排砂洞维修加固工程硅粉浆混凝土施工
李艳翠
(甘肃省水利科学研究院,甘肃兰州73000)
摘要:对昌马水库排砂洞底部磨损段采用硅粉浆混凝土进行维修施工,时间短,方法简单,效果好。尤其采用浸泡3 d
以上的硅粉浆与按20%的萘系列高效减水剂配制G60硅粉浆混凝土,能减小混凝土干燥收缩,很好地减少坍落度损
失.延缓混凝土初凝时间,很好的解决了硅粉混凝土的干燥收缩和裂缝、表面龟裂等问题。
关键词:排砂洞;硅粉浆混凝土;施工方法;昌马水库
中围分类号:TU528.31 文献标识码:B
1 工程概况
昌马水库是甘肃河西走廊(疏勒河)农业灌溉暨移民安
置综合开发项目的骨干水源工程,是以农业灌溉为主,兼有
供水、发电、防汛等综合利用的大(2)型水利枢纽工程。水库
由拦河坝、排砂洞、溢洪道、引水发电洞及坝后发电厂房等五
部分组成。排砂泄洪洞位于坝体右侧,其主要功能是施工期
导流、运行期排砂兼泄洪。该洞全长472.5 m,纵坡1/100,采
用1oo cm厚C20混凝土衬砌。隧洞最大泄流量为2 014
m3ls,设计洞内最大流速为20.2 m/s,隧洞出口段最大流速
23.51 m/s。由于疏勒河泥沙含量较大,多年平均含砂量3.66
kg/m3,实测最大99.3 k m ,多年平均输砂量354万m 。为提
高隧洞混凝土抗冲磨强度,提高其耐久性在原设计C20混凝
土的迎水面加设一层30 cm厚C50(C60)硅粉混凝土。
排砂洞工程于2000年9月正式投入运行,经8 a运行
后,在例行检查时发现洞身段C50、C60硅粉混凝土已被严
重磨损。经实测磨损长度为329.2 m,底部最大磨损深度为
80 cm,尤其是靠近洞左壁底部较为严重,部分钢筋裸露,严
重影响排砂涧的运行安全,故急需补强加固处理。
2 加固设计方案
排砂洞维修加固工程于2008年8月开始施工。施工的
基本方法是将破损面表层凿除3-5 cm,在混凝土浇筑时将
底部高程在原设计高程基础上整体抬高5—8 cm,对左壁局
部磨损严重部位根据实际情况进行凿除及施工。经现场实
测,洞内需维修长度329.2 m(桩号为0+063.3—0+392.5)区间
内,修补区域为洞底弧长的I/4范围,采用标号为C60硅粉
混凝土补强方案进行加固。
3 施工方案
主要施工工序:测量放线一混凝土凿毛、凿除破损混凝
土一打眼一安装锚固拉杆一定型模板架立一现浇C60硅粉
混凝土一养护。
3.1 施工围堰及洞内积水抽排
(1)在排砂洞进口事故检修塔闸门(桩号0+068.3)处设
置一道小型水堰,闸门渗水采用高杨程潜水泵从闸门口上部
排出。
(2)洞壁处渗水,安设水管从洞内排出洞外,或分段设
堰抽排。
(3)出口0+392.50处设置一道围堰,围堰采用纤维袋
装砂砾石和黏土堆码,堰内集水用3寸、4寸潜水泵排出,潜
水泵数量根据集水量来确定。
3.2 洞内混凝土修补面凿毛及凿除
人工配合风镐凿除损伤面混凝土,漏筋部位凿除深度为
受力钢筋下部5 Cm,洞壁两侧凿除深度为6~8 cm,凿除部
位与原洞壁处用石材切割机进行分界处理,形成一个半椭圆
的修补断面,保证断面混凝土浇筑厚度控制在l0 15 cm范
围内。
3.3 膨胀锚固筋布置安装
为保证新旧混凝土结合质量,毛面梅花形布置T形膨胀
锚固筋,横向布置5根,纵向布置间距为50 cm,纵横向锚固
筋用‘p1O钢筋联接。锚固深度30 cm,采用风钻钻孔,锚筋外
露凿毛面10 cm。采用C60硅粉砂浆填充锚固筋孔;以及采
用RSD一3型锚固剂锚固,锚固力24 h后不小于74 kN。
4 模板工程
混凝土浇筑模版采用定型圆弧钢模板两半组合而成,端
部采用平面组成模板封堵,面板及活动部分涂脱模剂。模板
支撑采用膨胀锚杆固定,花篮螺栓等加固、支撑及调整以控
制模板上浮与偏位,模板上设置附着式振捣器。
5 施工工艺
5.1 浇筑方式
混凝土的输送采用泵送方式,由泵送至浇筑仓面处,人
工人仓可满足本项目进度和混凝土浇筑强度。采用高频嵌入
式振捣器与附着式振捣器联合振捣,以满足混凝土的密实性
和强度,达到设计标准的要求。
5.2 原材料选用
硅粉采用西北铁合金厂产品,水泥采用甘肃永登水泥厂
因本站资料资源较多,启用了多个文件服务器,如果浏览器下载较慢,请调用迅雷下载,特别是超过了5M以上的文件!请一定调用迅雷,有时候速度就会飞起哦,如果您的浏览器自动加载了PDF预览,文件太大又卡死,请按下载说明里的把PDF插件关闭了就可以直接下载,不会再预览了!