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预应力混凝土管桩偏位实例分析与加固处理
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  • 发布时间:2021-09-04
资料介绍

预应力混凝土管桩偏位实例分析与加固处理
Analysis on the Deviation Case and Reinforcement Treatment
of the Prestressed Concrete Pipe Pile
周 敏
zHoU Min
f浙江省城乡综合设计院有限公司.浙江杭州310005)
摘要:通过考虑基桩桩侧土的弹性抗力作用,对永跃大厦预应力混凝土管桩桩身偏位进行受力分析,并针对偏位程度的不
同,提出了不同的纠偏加固处理措施,最终取得了预期的效果。
关键词:预应力混凝土管桩;桩顶偏位;纠偏处理;静止土压力系数k。
中圈分类号:TU473.1 3 文献标志码:B 文章编号:1008—3707(2015)09—0023—06
预应力混凝土管桩具有造价低、施工速度快等
特点,近年来在多高层建筑基础设计中被广泛使用。
但是,因为预应力混凝土管桩在自身平面内抗弯刚
度较小,在基坑开挖阶段,当遇到较大的土体侧向压
力时,管桩很容易发生较大的水平侧移,造成桩身破
坏。此时若分析处理不当,盲目继续施工,往往容易
留下安全隐患甚至酿成工程事故。
1 工程概况
舟山市永跃大厦位于浙江省舟山市普陀东港新
区29—18#地块,距离朱家尖大桥往北约800 m处。
由一栋19层主楼和3层裙房组成,设1层地下室。
地下室层高5.0 m,主要用作汽车库及设备用房;地
上首层层高为5.0 m,主楼主要功能为大堂庭院,裙
房主要功能为商业网点;2层层高为5.0 m,主楼主
要功能为办公,裙房主要功能为餐厅和后勤用房;
3层层高为4.8 m,主楼主要功能为办公,裙房主要功
能为会议和附属用房;主楼4一l9层层高均为3.9 m,
主要功能为办公。主楼与裙房之间不设抗震缝。
工程总建筑面积25 383 m (其中地下部分建筑
面积约为4 324 m ),主楼结构高度为77.600 m。采
用全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,设计基本
地震加速度为0.10 g,地震分组为第一组,场地土类
别为Ⅳ类。框架及剪力墙抗震等级均为二级,填充
墙采用蒸压加气混凝土砌块。
1.1 i层分布
根据海军东海建筑安装工程中心勘测队提供的
《永跃大厦岩土工程勘察报告》(工程编号2o09—
04—0l0),地基自上而下分布情况见表1。
各地基土层基础设计参数见表2。
表1 各土层主要物理力学参数
收稿日期:2015—05一l9
作者简介:周敏(1974一),男,浙江杭州人,高级工程师,从事结构设计工作。
24 浙江建筑 2015年第32卷
1.2 水文地质条件
场区勘探深度(83.0 m)范围内地下水属上层
滞水,主要赋存于素填土底部和淤泥质黏性土层上
部。受大气降水竖向人渗补给及地表水体下渗补给
为主,径流缓慢。勘察期间,钻孑L稳定水位埋深
0.1~2.6 m。水位变化主要受大气降水影响,接受
大气降水垂直渗入补给。根据舟山区域水文地质资
料,结合气候和降水特点,明确地下室抗浮验算最高
水位宜从地表算起。
综合考虑施工工期和工程造价,桩型采用先张
法预应力混凝土管桩,锤击法施工。基础采用柱下
独立承台和墙下筏板承台。
裙房区域管桩采用PC—AB600(100),桩身混
凝土强度等级C60,桩径600 mm,壁厚100 mm。桩
长48 m、4节,单桩竖向抗压承载力特征值R =
2 000 kN,桩端进入持力层(7号粉质黏土)深度≥
2.5 m。施工时以桩长控制为主,以贯人度(最后30
击,每10击贯人深度不大于80 mm)控制为辅。共
141根。
裙房区域底板另外增设209根PC—AB600
(100)抗拔桩,桩长15 m。以桩长控制为主,单桩竖
向抗拔承载力特征值R。=170 kN。共209根。
主楼区域框架柱下管桩采用PHC—AB800
(110),桩身混凝土强度等级C80,桩径800 mm,壁
厚110 mm。桩长64 m、4节,共60根。
主楼区域核心筒下管桩采用PHC—AB800
(110),桩身混凝土强度等级C80,桩径800 mm,壁
厚110 mm。桩长72 m、5节,共48根。
主楼区域所有单桩竖向抗压承载力特征值
均取4 350 kN;桩端进入持力层(9号粉质黏土)深
度≥2.5 m。施工时以桩长控制为主,以贯入度(最
后30击,每10击贯人深度不大于50 mm)控制
为辅。
设计要求建筑物最大沉降量不超过180 mm;主
楼核心筒与外围框架柱之间、主楼框架柱与裙房框
架柱之间、裙房框架柱之间沉降差均不超过0.3% 。
为实现这一目标,设计人员采取以下措施:(1)主楼
核心筒下桩基进行变刚度调平设计(核心筒部位的
有效桩长比外围框架柱下的有效桩长加长8 m);
(2)主楼与裙房之间设置沉降后浇带,该沉降后浇
带宜在两侧主体结顶后至少14 d方可进行浇灌。
采取上述措施后,建筑物的沉降量和沉降差计算均
能满足规范及设计要求。
2 问题出现
2010年2月开始施工本工程围护桩,围护桩
由两排4)800水泥搅拌桩止水帷幕和一排
4)1 000钻孔灌注桩组成。2010年5月围护桩施
工完毕。
2010年1月13日开始打工程桩试桩,试桩情
况良好。在整个工程桩施工过程中,除裙房北侧有
极少数工程桩欠送3~4 m外,其余基桩施工都比较
顺利。2010年6月采用堆载法进行桩基静载荷试
验,结果完全符合规范及设计要求。
2010年7月开始进行全面基坑开挖。但由于
在基坑开挖过程中,施工单位未能做到均匀、分层
开挖;也没有严格控制相邻基坑一次性开挖高差
小于1.0 m;更没有做到随挖随撑、实时监控。因
此自2010年7月20日起,就陆续有开挖后的较大
桩偏位报告汇报给建设单位

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