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优化塑性混凝土配合比在西藏甲玛沟防渗墙中的研究与应用
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  • 发布时间:2021-09-04
资料介绍

(6)DE/T 5330--2005《水工混凝土配合比设计规程》。
(7)DL/T 5l5O~2OOl《水工混凝土试验规程》。
(8)DL/T 5144—2OO1《水工混凝土施工规范》。
(9)DL/T 5199-2004《水电水利工程混凝土防渗墙
施工规范》。
3.3 试验用原材料参数
3.3.1 水泥
试验选用西藏高争建材股份有限公司生产的“高争”
牌普通硅酸盐P.042.5水泥,其主要物理力学性能见表1。
表1 “高争”牌水泥物理力学性能检测结果
检测 比表 凝结时间 抗折强度 抗压强度
面积 安定性 (MPa) (MPa)
项目 ( 初凝 终凝
cm。/g) 3d 28d 3d 28d
(rain) (rain)
标准 必须
要求 ~3000 合格 ≥45 ≤600 ≥3.5 ≥6.5 ≥17.C ≥42.
检测值 336O 合格 137 222 4.6 7.0 23.3 45.8
试验使用水泥的主要物理力学指标符合GB
175— 2OO7。
3.3.2 细骨料
试验所用细骨料为西藏墨竹工卡县甲玛乡曲培料场生产
的河沙,其主要物理性能及筛分结果见表2、表3及图1。
表2 细骨料物理性能检测结果
产地 西藏墨竹工卡县甲玛乡曲培料场
试验 表观 泥块 含泥量 云母 吸水率 细度 有机质含量
项目 密度 含量 ( ) 含量 ( ) 模数 ( )
(kg/m ) ( ) ( )
标准
要求 ≥2500 不允许 ≤5 ≤2 浅于标准色
检测值 266O 0.0 1.7 1.O 1.2 2.O9 浅于标准色
表3 细骨料颗粒级配检测结果
筛孔尺寸(mm) 5.O0 2.5O 1.25 0.63 O.315 0.160
I 1O~O 35~5 65~ 35 85~ 71 95~ 80 100~90
累计 标
准 Ⅱ 10~0 25~0 50~ 10 7O~41 92~ 70 1O0~90
筛余 值
( ) Ⅲ 10~O 15~O 25~0 40~ 16 85~ 55 100~9O
检测值 8.0 17.4 24.2 40.0 59.2 91.4
_/ 一





— —
,i -


图1 砂筛分曲线
该砂为Ⅲ区细砂,细度模数为2.09。
3.3.3 粗骨料
试验所用粗骨料为西藏墨竹工卡县甲玛乡曲培料场
生产的天然小石(5~20ram),其主要物理性能结果见
表4。
从试验结果看出,所检项目均满足DL/T 5144—
2001标准要求。
3.3 4 膨润土
试验所用膨润土为湖南省澧县膨润土厂生产的钙质
膨润土,其品质检测见表5。
表4 粗骨料物理性能检测结果
产地 西藏墨竹工卡县甲玛乡曲培料场
试验项目 表观密度 泥块量( ) 含泥量( ) 吸水率( ) 超径( ) 逊径( ) 针片状含量 压碎指标 有机质含量
(kg/m。) ( ) (%) ( )
标准要求 ~2550 不允许 ≤1.0 ≤2.5 ≤5 ≤1O ≤15 ≤16 浅于标准色
检测值5~20mm 267O O.O 0.2 0.76 2 1 5 3.6 浅于标准色
表5 膨润土物理性能检测结果
界限含水量 o.005~
编号 含水率 土的 O
. O75
黏粒含量
( ) 比重 <O.005(ram)
WI (%) W。( ) p (mm)
A一1 63.2 19.8 14a·8 O.8 2.73 54.8 43.9
3 3.5 外加剂
试验使用外加剂为山西黄腾化工有限公司生产的
HT—PJ缓凝型减水剂,其品质检测见表6。
从试验成果看,所检项目均满足GB 8076-2008的
要求。
· 74 ·
表6 缓凝型减水剂品质检测结果
掺量 减水率 含气量 泌水 凝结时间差 抗压强度比
项目 率比 (min) (%)
(%) (% ) ( )
( ) 初凝 终凝 7d 28d
GB 8076—
2008 ≥8 ≤ 5.5 ≤ 10O >+90 ≥ 110 ≥ 1lO
标准要求
检测值 1.O 9 2.O 98 一94 116 1l2
3.3.6 拌和用水
试验用水为施工现场河水,经检测符合混凝土拌和
用水使用要求。
3.4 配制强度计算
进场后,项目部根据设计要求委托实验室进行塑性
混凝土配合比设计。实验室根据设计强度取相应强度保
证率及离差系数等技术指标,并依据下式计算配置强
度,即
fo.,o一
式中.厂 ,。—— 混凝土试配强度,MPa
厂 .k— —混凝土抗压强度设计值,MPa;
C ——离差系数;
— — 概率度系数。
另外,混凝土防渗墙采用泥浆下直升导管法浇筑,
地基与基础工程
考虑到泥浆下浇筑对混凝土实际强度的不利影响,依据
DL/T 5199-2004,对试配强度提高15 。因此,实验
室确定的试配强度为4.9~8.2MPa。
3.5 传统配合比设计的确定
实验室拟定3个水胶比的塑性混凝土配合比(M一1、
M一2、M一3)试验参数进行配合比设计,并进行室内配
合比试验,其原材料用量见表7。
试验主要依据DL/T 5150-2001进行。混凝土采用机
械拌和,试验配合比中各组分一并加入拌和,拌和时间为
3min。其中,膨润土以干粉形式直接加入,外加剂稀释后
加入。试件采用人工插捣成型,静置36h后拆模,并移入
标准养护室养护至试验龄期,进行硬化混凝土性能试验。
新拌混凝土配比及混凝土试验结果见表7、表8。
表7 配合比原材料用量
混凝土材料用量(kg/m。)
配合比编号 水胶比 外加剂掺量 水泥品牌
水 水泥 膨润土 砂 小石 外加剂
M —l 1.11 1.O 267 170 70 855 858 2.40
M 一2 1_O3 1.O 267 19O 70 846 849 2.6O 高争
M 一3 O.95 1.O 267 21O 70 838 841 2.8O
表8 配合比室内试验结果
坍落度 扩散度 容重 弹性模量 抗渗系数 允许渗透坡降 抗压强度(MPa)
配合比编号 砂率( ) (
mm) (mm) (kg/m。) (M Pa) (cm/s) (m) 7d 28d
M 一1 50 211 382 2240 152O 7.6×10 133 3.O 4.9
M 一2 50 206 372 2250 1790 5.7×10一 200 3.5 6.5
M 一3 50 202 351 2250 1960 3.5× 1O 200 5.0 7.9
该塑性混凝土最小密度为2230kg/m。。同时对M一2、
M一3配合比进行了新拌混凝土的坍落度损失、凝结时间
等性能指标试验。坍落度损失试验结果:坍落度保持在
150mm以上的时间约为100min,满足DL/T 5199-2004
中“坍落度保持150mm以上的时间应不小于1h” 的要
求。凝结时间试验按混凝土贯入阻力法进行,初凝时间
约9h,终凝时间约23h。实验室推荐M 一2为施工配
合比。
3.6 传统配合比设分析
收到混凝土配合设计报告后,课题研究小组成员
对混凝土配合比及试验数据进行分析后发现有以下几
个问题:
(1)根据推荐配合比测算拌制1m。混凝土所需的
原材料费用为501.97元/m。,混凝土原材料总成本=
58 000×501.97=29 114 376元,远高于投标时的
报价。
(2)混凝土配置强度计算时保证率取P=85 ,对应
概率度系数t—1.O4。而DL T1999 2004中要求保证率
P≥80 ,对应概率度系数t一0.84。
(3)每立方米混凝土使用的胶凝材料偏多,试块抗压
强度、抗渗系数均有富余,可进一步优化。
经过分析,课题研究小组决定在混凝土使用功能和
材料用量两个方向进行优化,寻找突

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