高温期混凝土温度控制措施
高温期混凝土温度控制的主要环节在配合比选择、
出机口温度控制、混凝土运输温度控制、仓面温度控制
和后期混凝土温度控制五个方面。
3.1 配合比选择
由于坝址区的不利气候条件,加之大坝主体为常态
混凝土,单位体积水泥用量较高,在保证坝体混凝土达
到设计要求的前提下,优化配合比,减小混凝土水化热
温升就成为混凝土温控的首要任务。
本工程大量采用三级配和四级配混凝土来减少水化
热温升。选择90d龄期的参数作为判定标准。同时,选
用发热量较低的中热水泥和掺粉煤灰的方式来降低混凝
土水化热。通过多次试验,最终确定大坝混凝土施工配
合比(见表4)。
表4 混凝土施工配合比
配合比 材料用量
强度 参数 (kg/m )
等级 级配
粉煤灰 胶凝 天然砂 人工砂 粗骨料
水胶比 ( ) 用水量 材料 水泥 粉煤灰 砂 减水剂 引气剂
5O 5O 小石 中石 大石 特大石
o 3OW 10F400 O.43 35 92 214 139 75 595 298 297 308 461 768 1.819 0.060
。30W 10F400 四 O.38 35 82 191 124 67 570 285 285 332 332 498 498 1.337 0.023
3.2 出机口温度控制
混凝土出机口温度控制主要采取骨料风冷、制冷水
拌和、加片冰拌和的综合措施。
3.2.1 骨料风冷
制冷系统配置两台套总制冷量260万kcal的高压螺
杆制冷压缩机组。7~9℃预冷混凝土生产能力150m。/h。
大坝实际最大浇筑仓面面积约为500m ,按2.5h覆盖一
层,控制人仓强度只需达到60m。/h即可满足强度需要。
因此,制冷系统配置可以满足高温季节最高强度时预冷
混凝土的生产要求。
骨料采用二次风冷。一次风冷设置混凝土风冷料仓
一座,料仓内设总容积400m。的料仓4个,分别为4种粗
骨料进行风冷。按照6O /h的最大需求计算,料仓容量
可满足约7h的混凝土浇筑用量,骨料在料仓内可充分冷
却。实践表明,混凝土浇筑前2h开启骨料风冷,骨料平
均温度可降至4~C左右,混凝土拌制温度得到有效保障。
二次风冷设在拌和楼顶层的储备料仓,采用壁挂式
冷风机随楼安装。储备料仓共6个,实际生产时对其中4
个粗骨料仓进行风冷,天然砂和人工砂料仓因风冷后容
易结块,不宜风冷。
筛分系统骨料成品料堆下部设置地弄,成品骨料通
过传送带输送至风冷料仓。由于采用了地弄供料,料堆
底部的骨料温度受环境温度影响小,提高了粗骨料在一
次风冷料仓的降温保证率。骨料风冷过程中,由专人监
控制冷管路的吸气和排气压力,以此控制骨料温度,使
骨料降温得到充分保障。
3.2 2 制冷水拌和
由于气候和季节的变化,坝址区4月和1O月的河水
温度较低,可直接用于混凝土拌制;5~9月份河水温度
在7~14℃之间,对控制混凝土出机口温度不利。
为控制混凝土拌制温度,设置一座冷却水池。冷却
水池临近制冷车间,从制冷车间分支出一条制冷管路,
并在水池中布设百叶片,较高温度的河水进入水池后,
通过制冷叶片得到冷却。为提高河水冷却效果,拌和楼
设置中转水池,冷却水池的水泵人中转水池后用于混凝
土拌和。中转水池的设置为冷却水池冷却河水赢得了时
间,使制冷水的温度得到有效保证。通过采取上述措施,
高温季节制冷水可持续保持在I~C左右。
3.2.3 添加片冰拌和
由于冷却水拌制混凝土的温度控制作用有限,高温
季节施工时,仅用制冷水拌和难以达到混凝土浇筑温度
控制要求,因此,设置独立的片冰系统用于控制高温季
节混凝土出机温度。
由FIP60SA型单体片冰机1台套、制冷量618kW 的
制冷压缩机1台套、50t箱式自动储冰库一座组成片冰系
统,其理论生产量为60t/d。需要加冰拌和时,片冰通过
冰库下部的旋转刮刀将片冰刮至出冰口,再通过螺旋机
输送到拌和楼称量后加入拌和机。
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