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Fenton氧化工艺在某化工园区集中式污水处理厂升级改造工程中的应用
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  • 发布时间:2021-07-22
资料介绍

 已改为执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染

物排放标准》 j一级A标准或一级B标准。以COD
为例,GB 8978-1996~级标准的排放限值为100
mgm,而GB18918-2002~级A标准的排放限值为
50 mg/L, 一级B标准的排放限值为60 mg/L。随着
环保法规的不断完善和环保执法力度的加大,迫使
化工园区集中式污水处理厂纷纷进行升级改造。
本工作以江苏省某化工园区集中式污水处理
厂装置升级改造工程为例,简要介绍了装置升级改
造工艺路线的选择、小试工艺条件的优化以及工程
运行情况。
1 项目背景
该集中式污水处理厂的设计指标为:污水处
理能力20 km3/d;进水COD~<500 mg/L,P(NI-I —N)
≤40mgm ,TP~<8 II , SS~400mgm ,pH=6,-9;
设计出水COD 100 mgm,P(NH 一N)≤15 mgm,
TP≤l mg/L,SS≤70 mgm,pH=6~9。采用混凝沉
淀预处理一A/o生化处理工艺。正常情况下,出水
P(NH 一N)、SS和pH可以实现达标排放,但COD
和TP很难达到GB 8978-1996~级排放标准。2012
年环保部下达“十二五”水污染物减排指标后,当
地政府要求该集中式污水处理厂执行DB32/939—
2006《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》bj一
级标准,要求出水COD 80 mgm,P(NI-I —N)≤15
mg/L,TP≤0.5 mCL,SS≤70 mgm,pH=6~9。为
此,该企业拟对原污水处理装置进行升级改造。
2 装置升级改造工艺的选择
2.1 CoD超标原因分析
经调查,该化工园区内有数十家精细化工、
医药中间体和化学合成类原料药生产企业。这些企
业大都采用物化一生化组合工艺处理废水,废水中
易生物降解的有机物在排放前已基本被降解,进入
集中式污水处理厂的废水的可生化性较差。而集中
式污水处理厂仍采用混凝沉淀一生化的传统工艺处
理此类废水,所以COD去除效果不理想。该集中
式污水处理厂二级生化出水BOD <10 mg/L,说明
出水中残留的cOD很难进一步被生物降解。
2.2 TP超标原因分析
废水中的磷可分为活性磷(正磷酸盐,包括
Poi一,HPO]一,H2PO ,H PO4)、酸解磷(如聚磷和
缩合磷)和有机磷 J。该化工园区集中式污水处理
厂进出水TP主要由活性磷和有机磷组成,进水中
有机磷含量约占TP的70%,出水中有机磷含量约占
TP的38%,说明废水中部分有机磷难以生物降解。
磷的去除方法主要包括生物强化除磷和化学
沉淀除磷 j。该园区集中式污水处理厂生化部分采
用的A/0工艺基本不具备生物强化除磷的功能,只
能通过微生物的同化作用去除少量磷。废水中的活
性磷可与Fe 或Al抖反应,生成溶解度很小的FePO4
或A1PO ,但有机磷不能发生类似的反应。因此,
对于一个进水有机磷含量约占TP 70%的污水处理
厂,设置在生化处理单元之前的混凝沉淀单元除磷
效果差是肯定的。
2.3 装置升级改造工艺的选择
该化工园区集中式污水处理厂每天处理数十
家企业排出的近20 k瞒水,不可能停止运行进行升
级改造,只能在生化处理单元后增设深度处理单元
来解决COD和TP超标的问题。
原生化处理单元出水中残留的有机物大都属
于难降解有机物,对这类有机物最有效的处理方法
是高级氧化 。目前研究报道的高级氧化技术很
多 卜¨ ,~lFenton氧化、O 一H,O,、O 一OH一、O 一
催化齐0、H2O2一UV、O3一UV、UV—TiO O3一H,O2一
uV、电催化氧化、微波一超声波催化氧化等,但
除了Fenton氧化和O 氧化外,其他的高级氧化技
术还没有在大型污水处理工程中应用的案例。为
此,先初步探讨了Fenton氧化和0 氧化处理该化工
园区集中式污水处理厂二级生化出水的可行性。
待处理污水的水质为:COD=152 mg/L、TP=2.38
mg/L。Fenton氧化反应条件为:FeSO ·7H,0加人
量1 L、H2O (质量分数30%)加入量1 mL/L、初
始反应pH 3.0、反应时间120 min。Fenton氧化处
理后出水COD=48 mg/L、TP=0.30 mg/L。O 氧化
反应条件为:o 质量浓度1 36 mg/L、O 加入量2 L/
(L·min)、初始反应pH 7.8、反应时间30 min。O
氧化处理后出水COD=91 mgm、TP=2.38 mg/L。经
过比较,选择Fenton氧化工艺对该化工园区集中式
污水处理厂进行升级改造。
3 小试工艺条件的优化
3.1 实验方法
在烧杯中加入1 000 mL污水,将烧杯置于机械
搅拌装置上,开启搅拌,用硫酸将污水pH调至设
定值,加人一定量的FeSO4·71-120,再加入一定量
第6期 曹国民等.Fenton氧化工艺在某化工园区集中式污水处理厂升级改造工程中的应用
的H O ,开始Fenton氧化反应。反应一定时间后,
用NaOH溶液将污水pH调至一定值,停止搅拌,静
置沉淀2 h,取上清液测定其中的COD和TP。用快
速消解分光光度法测定COD_1 ;按文献[4]报道
的方法测定TP。
3.2 工艺条件的优化结果
3.2.1 初始污水pH
在FeSO4·7H2o加人量为1.0 g/L、H2O2加入量
为1.0 mL/L、反应时间为120 min的条件下,初始污
水pH对COD去除率的影响见图1。由图1可见:随
污水pH的升高,COD去除率逐渐增大;当初始污
水pH>3.5时,随污水pH的继续升高,COD去除率
逐渐减小。本实验适宜的污水pH为3.0~3.5。按照
Haber—Weiss的推论,Fenton氧化过程中H2O2的分解
历程见式(1)~(3)u引。
H2O2+Fe —}Fe +OH一+ ·OH (1)
Fe + ·OH —÷Fe +OH一 (2)
Fe3 +H2O2—+Fe +H +HO2· (3)
显然,当污水pH增大时会抑制式(1)反应的进
行,使生成的·OH数量减少;当污水pH升高至
一定值时,体系中的Fe针会生成Fe(0H) 沉淀,从
而失去催化能力u ;当污水pH过低时,又不利于
Fe 还原为Fe ,导致式(1)中Fe 的供给不足,不
利于·OH的产生。
污水pH
图1 初始污水pH对COD去除率的影响
3.2.2 FeSO4·7H,O加入量
在初始污水pH为3.5、H O 加人量为0.8 mL/
L、反应时间为120 min的条件下,FeSO4·7H2O
加入量对COD和TP去除率的影响见图2。由图2可
见:随FeSO ·7H o3n入量的增加,COD去除率
增大;当FeSO4·7H2oJJn人量超过1.0 g/L时,随
FeSO ·7H o3n人量的继续增加,COD去除率反
而略有下降。其原因在于当Fe 浓度较低时,以式
(1)所示的反应为主,即·OH的生成速率随Fe
浓度的增大而增加;当Fe 浓度过高时,式(2)
所示的反应已不可忽略, 即过多的Fe 通过竞争
性反应,消耗掉部分·OH,降低了H O 的有效
利用率,导致COD去除率略有下降。另一方面,
FeSO ·7H O加人量过大,还会增加含铁污泥的产
生量及相应的处置费用。综合考虑,本实验选择
FeSO ·7H oJJn入量为0.8 g/L较适宜。
由图2还可见,FeSO4·7H2O加人量对TP去除
率的影响很小,TP去除率都在80%以上。这是因为
在Fenton氧化过程中有机磷被降解成无机磷,后者
及水中原先的无机磷一并在后续的中和沉淀单元
与Fe”反应生成FePO 沉淀,且在本实验条件下,
中和沉淀单元Fe"与P的摩尔比大于10,因此可以
忽略FeSO4·7H2O的加入量对
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